陕煤生态水泥:“质变”成就“智变”

三秦都市报 · 2020-12-29 09:48

质量是企业的生命,是企业发展的灵魂和竞争的核心。2020年,陕煤生态水泥富平公司以党建为引领,强化质量管控,突出质量优势,用数字与信誉,夯实质量强企产品制造基础,积淀“质变”成果,成就生态水泥“智变”金名片。

创党建品牌 突破“质变”瓶颈

“9月份熟料实物煤耗与去年同期相比降低4.29千克/吨。”“10月份四台磨机台时平均比上月提高每小时13.16吨。”

“自质量管理党支部创建‘三低三高’党建品牌以来,我们从优化生料配料、固废综合利用、成本管控等方面入手,目标分解,责任落实到人,截至10月份,生料配料成本较同期累计降低了0.39元/吨,水泥配料成本较同期累计降低了9.24元/吨,仅这两项就节约成本2800多万元。”该公司质量管理党支部书记屈星介绍道。

今年以来,生态水泥富平公司党委坚持党建工作和业务工作“两手抓、双促进”理念,深入推进党支部标准化建设,以“三低三高”党建品牌为路径,畅通党建与业务深度融合“前端”;以党员先锋岗、责任区为阵地,大力开展党员冲锋队、志愿服务等“党建+”活动,进一步统一思想、凝聚力量。

“党支部工作要主动融入生产经营,要有实效性,切忌走过场。”该公司党委书记魏世平在党支部书记例会上多次强调。

随着“三低三高”党建品牌创建的进一步走深走实、落地落细,“融入共促”机制将持续发挥协同协力效应,实现“三低”持续“下坡路”,“三高”驶入“高速路”。

执科技之钥 开启“智变”大门

“面对水泥行业下行压力,低成本是企业高质量发展的关键。”在打造智能化技术应用一流企业目标中,该公司立足现有生产工艺,从配料管理、设备技改、资源综合利用入手,统筹推进5G网络,搭建信息化平台,加速科技创新步伐,依托大数据平台,实现提质、增效、降耗目的。据统计,通过对矿山矸泥检测,根据检验数据设计搭配方案,将矿山矸泥与矿山废渣搭配使用,实现了矿山废渣的资源综合利用,累计使用废渣21.47万吨,节约剥离费120余万元,创造经济效益170.90万元。

“质量管控要突破传统管理模式,运用先进检测仪器、大数据,及时调整配料,用检测数据指导生产组织。”经过大量数据分析及对物料性能了解,该公司利用粉煤灰和燃煤炉渣配料生产普通水泥,有效提高了熟料质量,强度较同期提高2.4Mpa。

在该公司“五小”技术创新成果展上,SNCR脱销系统氨水用量由人工手动改PID自动控制、原料磨入磨滚筒改为永磁电机等多项职工参与的技术创新改造,集职工智慧,释放出各类“接地气”的金点子。

秉智能制造 见证“智变”飞跃

“NOX平均控制在50mg/m³,氨逃逸控制在6mg/m³。”随着“无钒稀土脱硝催化剂”新技术的实验应用,该公司在打造智能化技术应用一流企业的目标中,积极探索工业化和信息化“两化融合”,努力实现智慧化管理和精细化管控“双管双控”。获得了国家第五批、陕西省第一批“绿色工厂”称号。

据统计,自2013年起,该公司在生料配料中开始使用转炉渣、冶炼弃渣、磷石膏、弃化渣等替代部分不可再生非金属矿产资源,积极践行绿色环保可循环发展模式,截至2020年,共使用弃化渣11.86万吨,替代部分原煤,降低水泥生产成本,同时在掺加量为2%时,可节约熟料煤耗1.8kg/t;使用转炉渣79.49万吨,实现了吨熟料节约成本2.05元,熟料3d强度提高1.3MPa,28d强度提高1.8MPa。“工业固体废物在水泥生产中的综合利用”项目获得“陕西建材院杯”陕西建材行业技术革新三等奖。

今年以来,该公司以创新工作室引领创新发展,获得实用新型专利5项,完成了P.O52.5水泥研发生产,编制内部工法5项,进行的“工法+技改”螺旋提升管理效果显著,其中,“工艺漏风管理工法+高温风机改造”使得回转窑电耗同比降低0.92度,“立磨预防性管理工法+矿渣磨改造”使得矿渣磨电耗同比降低1.6度、运转率提高29.05%。通过了高新技术企业申报,被认定为第十六批省级企业技术中心。

编辑:何欣然

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(转载说明
2024-11-06 03:40:58