袁亮国:坚持思维创新 实现烧成系统零购电
10月25-26日,由中国水泥网主办的2017第五届中国水泥节能环保技术交流大会在河南洛阳召开。中国联合水泥集团有限公司副总经理、总工程师袁亮国在本次会议做《坚持思维创新 实现烧成系统零购电》报告。
一、创新思维理念分享
好的装备要用好——学习、维护——发挥效能;好的技术要积极应用——当成自己的事来做;敢于第一个吃螃蟹——否则永远成不了第一;积少成多——一步步、一点点节省出来的。
二、行业技术进步 烧成系统电耗步步降低
生料磨:球磨机——立式磨——辊压机
变频技术:低压——高压
生料入窑:气力提升——胶带斗式提升机
预热器:高效低阻力
回转窑:三挡窑——两档短窑
篦冷机:三代——四代
煤磨:球磨——立式磨
大型收尘器:布袋收尘器——电袋复合收尘器
三、烧成系统零购电实现路径
(一)构思的起源
“烧成系统零购电”是泰安世界低能耗示范线投入运行后,针对熟料烧成系统优化的又一个具有挑战性的目标。这项跨时代的创新技术构思起源2014年在新安中联做汽轮机拖动项目,以常规日产5000吨熟料生产线为基础研发,日产5000吨熟料生产线的熟料综合电耗在55度左右,通过实施下述技术改造,完全可以实现熟料烧成用电零外购:
1、对余热发电系统实施技术改造提高发电量,目标40度电。
2、实施汽轮机拖动系统。汽轮机拖动大型风机、生料磨等大型设备。减少了2次能源转换。效率提高10—15%。
3、实施大型风机改造,采用高效节能风机。效率提高10—15%。
4、采用高效永磁电机技术,节电10%左右(对实施汽轮机拖动以外的中型电动机)。
5、专家优化系统、在线分析等系统的应用。
(二)降低能耗措施
1、智能矿山开采破碎系统
石灰石破碎机选型,设备先进,破碎同等粒径的石灰石电耗小,熟料综合电耗降低0.54kW·h/t-cl左右。
2、生料终粉磨——高效辊压机
3、节电生料磨系统
应用辊压机生料磨、在线化学成分分析仪检测-自动配料、专家优化控制系统 、在线颗粒分析仪-自动调整、较小生料均化库,装机功率降低18%等,熟料综合电耗较立磨降低6.8kW·h/t。
4、在线分析仪的应用
石灰石及生料配料采用在线分析仪,实现了取消石灰石均化库及生料均化库。取得节电效果如下:取消石灰石均化堆场,节省投资,熟料综合电耗降低0.5 kWh/t-cl 左右。
5、六级低阻高效预热器
6、两档短窑
7、低能耗燃烧器
8、低阻力电袋复合收尘器
9、高性能的密封——减少漏风,降低烧成系统电耗
预热器人孔门(内部含凹槽,用盘根密封)
预热器捅灰孔(内部含凹槽,盘根密封)
窑头密封(鱼鳞片式柔性密封,外部制作回灰收集罩)
10、能源管理系统——管理者的眼睛及参谋
生产及能源数据:采集、存储、归档和查询
能效对标:建立能效评价体系
分析能耗:寻找高能耗质量状况
电耗降低1.5kWh/t-cl
11、汽轮机拖动技术应用
采用余热锅炉的蒸汽用汽轮机直接拖动烧成系统大功率的设备:减少了两次能源转换,大幅度提高了效率;节省了过网费用。
熟料烧成系统零购电实施难关(已攻克应用汽轮机拖动技术的两道难关,汽轮机拖动高温风机已在运行):
(1)汽轮机与电动机无缝隙切换技术。
在窑系统正常运行中切换:不停窑
(2)汽轮机与电动机用能平衡技术。
整个烧成系统汽轮机与电动机用能平衡(切断电网的连接)
高温风机用能作为一个“蓄水池”
双拖动:汽轮机与电动机(用电网电作补充)
(3)节省了变压器的容量费用。
12、永磁电机技术——平均节电15%
一是电机本身节电;二是取消了减速机(传动皮带)提高了效率。永磁电机较异步电机效率高4%~16%;(功率因数接近1)。
13、主机装机功率平衡
14、应用高效节能风机——节电率大于10%
国内风机厂的产品样本中,风机的模型效率在70%~85%,实际运行效率大幅下降。
现场运行效率通常不低于80%,经技术改造的风机节能项目,其节电率通常不低于15%。高效节能风机改造案例分享:
日产5000吨熟料生产线循环风机改造:量身定制的高效节能风机;对管路漏风进行处理,对相关设备进行维修和改造;同时解决了原风机叶轮耐磨层形式引起的效率下降。
(三)烧成系统零购电的实现
四、结束语
袁亮国表示,中联水泥有信心在新时代中,将技术创新项目由不可能变为可能。他坚信在中国建材集团的领导下,在做水泥行业的典范愿景的指引下,中联水泥的技术团队会加倍努力,极力推动水泥技术的创新、革新,为中国建材集团引领行业健康发展的进程中添砖加瓦。为水泥行业的技术进步做出贡献。他还指出,只要敢想、敢为就没有做不成的事,我们要敢于向水泥行业世界领先水平跨越。
编辑:俞垚伊
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