生产高强抗硫酸盐水泥的措施

水泥杂志 · 2017-04-28 09:33

  高强抗硫酸盐水泥用于海工与国防建设,该水泥性能既要符合抗硫酸盐水泥各项性能要求,又要满足28d抗压强度达到60MPa以上。我公司采取适当措施,在Φ4m×60m回转窑带五级预热器及TSD分解炉的2000t/d生产线上生产出高强抗硫酸盐水泥。

  1 生产中需注意的问题

  由于高强抗硫酸盐水泥熟料采用的是低饱和比、中硅率及低铝氧率的配料方案,因此在生产中容易出现以下问题:1)分解炉炉温要低温控制,否则,物料会在分解炉内过早出现黏性形成颗粒直接落入窑内,造成分解率极低,烧成带有大量未分解的物料涌入,窑头窜生料,熟料产质量急剧下降。2)入窑分解率较低,所以窑头必须增加头煤用量以保证窑内热力强度,这样易对窑衬造成伤害,缩短耐火砖寿命;并且通风不良时,还会造成还原气氛浓厚,还原气氛下FeO会使C3S不稳定。3)加上IM偏低,液相的表面张力较低物料结粒较差,烧结范围窄,窑内极易出现飞砂和黏散料,既会冲刷窑皮,又会在篦冷机内形成“红河”和“堆雪人”现象。4)如果熟料冷却较慢,容易发生晶型转变,降低熟料质量。5)由于熟料易磨性差,粉磨时间延长,易导致出磨水泥温度高,致使水泥流动度下降。6)水泥颗粒级配分布范围不能太窄,尤其要控制3μm以下颗粒,否则会造成水泥后期强度增进率低。

 2 采取的主要技术措施

  2.1 选择合适的配料率值及生产操作参数

  针对水泥的质量要求,经过不断摸索,选取熟料三率值:KH=0.87±0.01,SM=2.45±0.1,IM=0.95±0.1,C3S:53%~55%,C3A:小于5.0%。高强抗硫酸盐水泥熟料与普通水泥熟料的率值及矿物组成对比见表1,生产中主要操作参数对比见表2。

  表1 两种熟料的率值和矿物组

  表2 生产两种熟料时的主要参数控制值


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  2.2 预防飞砂料采取的措施

  1)适当降低分解炉以及C5下料管温度;开大三次风闸阀,使尾煤燃烧充分,分解炉炉温稳定。

  2)燃烧器应比正常往外拉,提高二、三次风温,提高烧成带温度。

  3)篦冷机一段要实现厚料层操作,二室压力要达到4800~5200Pa,稳定而高的料层厚度有助于提高二次风温,为燃烧创造条件,提高火焰温度。

  4)保证窑内通风,窑尾烟室CO浓度为0%,O2保持在0.5%~2%间,尽量不产生还原气氛。

  2.3 配料改变过渡阶段控制要求

  在由生产普通水泥熟料向生产高强抗硫酸盐水泥熟料转变时,由于生料配料要发生较大的改变,如果控制不当,窑皮会大范围垮落,并出现“结蛋”现象。从化验室通知变料开始,生料均化库要保留28m以上的库存,从出磨生料三率值合格到熟料三率值合格过渡时间要保持24h左右,防止生料大幅波动。选择CaO含量48%以上,MgO含量1.5%以下的优质碎石配料,控制出磨煤粉Qnet,ad≥24MJ/kg,煤粉细度≤6%,生料细度≤14%,尽可能用物料先稳定分解炉出口温度,稳定拉风量,保证熟料结构致密,结粒细小均匀,严格控制fCaO含量小于1%。

  2.4 防止篦冷机“堆雪人”和“红河”现象采取的措施

  将篦冷机一段高温淬冷区前5排普通篦板全部更换成充气梁篦板,将中温区4排活动梁篦板也全部更换成充气梁篦板。由于充气梁供风比较集中,所以对因离析出现的炽热细颗粒料,能够充分冷却,使“堆雪人”和“红河”现象得到有效遏制。

  2.5 熟料烧成阶段的操作要求

  要求四个班的窑操作员保证窑电流平稳,在坚持原有“薄料快转”的煅烧制度下,适当降低窑速。操作参数四个班必须保持统一,不能随意大幅度改变。利用四通道燃烧器,火焰形状易于调节,有较强燃烧强度、较快的升温速率,熟料质量得到保障。调整燃烧器内外风阀门比例,外风由100%关到60%,内风阀门由 50%开至100%,并加大窑尾高温风机的拉风量,保持窑内通风,为加大头煤打下基础。岗位工加大清理预热器五级烟道、分解炉下缩口,防止结皮的形成,保证系统通风,及时清理窑头燃烧器头部结渣,不让其影响火焰形状。生产出来的高强抗硫酸盐水泥熟料要放在库内存放一段时间,使温度下降到90℃以下。放料时,要保持熟料库多孔下料,使入水泥磨物料稳定。

  2.6 水泥的粉磨

  我公司水泥磨系统主机设备见表3。

  为获得较高质量的高强抗硫酸盐水泥,采取以下措施:

  表3 主机设备参数


  1)将磨内隔仓板篦板篦缝由原设计9/18mm改为6/12mm,出磨端篦板篦缝由原设计9/18mm改为4.5/9mm,有效阻止较大颗粒进、出细磨仓。

  2)调整磨内钢球级配,提高细磨仓钢球填充率,增加Φ17mm小球的数量,提高研磨能力。

  3)加大系统排风机阀门开度,提高磨内风速,使其携带更多细颗粒,选粉机选粉效率保持50%以上,循环负荷200%以下,减少过粉磨现象,也提高了磨机产量。

  4)磨内新增阻流环,进一步增加磨内物料研磨时间,对磨尾排风机进行变频改造以实现精确用风。

  5)采用天然二水石膏做调凝剂,水泥中SO3含量控制在2.0%±0.2%。

  6)水泥比表面积控制在(360±15)m2/kg,3~32μm颗粒含量达到70%左右,水泥颗粒分布通过激光粒度分析仪检测,结果见表4。

  表4 水泥颗粒各粒径含量

  3 效果

  通过采取上述措施,在2000t/d生产线上成功生产出高质量的高强抗硫酸盐水泥。水泥性能检验结果见表5,既达到了抗硫酸盐水泥的国标要求,又实现了28d抗压强度达到60MPa的目标。

  表5 高强抗硫酸盐水泥性能检验结果

  4 结束语

  高强抗硫酸盐水泥在实际生产过程中,不管是原材料的选取、配料的设计,还是熟料的煅烧以及水泥粉磨,都要综合考虑可能影响其性能的各种因素,并根据实际生产状况,找出2000t/d生产线生产高强抗硫酸盐水泥技术规律,从各方面确保生产系统的均衡稳定,实现水泥高强及抗硫酸盐的目标。

编辑:祝嫣然

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