混合材复合优化降低水泥生产成本的试验

《水泥》杂志2017年第1期 · 2017-03-22 13:57

  引言

  福建水泥炼石水泥厂是福建水泥股份有限公司的生产基地之一,已有2000t/d、2300t/d、2500t/d 3条生产线,年熟料产能可达230万吨,本部有2条水泥粉磨生产线,年水泥产能120万吨。2014年熟料产量212万吨,水泥产量122万吨。而2015年熟料产量只有120万吨,水泥产量只有98万吨。水泥行业已经产能过剩,企业之间竞争越来越激烈,需求量和销量都在减少,利润在不断下滑。在这种情况下,切实有效地降低水泥生产成本,提高效率,提高企业竞争力显得尤为重要。掺加混合材是降低水泥生产成本的有效途径之一,本文通过不同品种混合材的对比试验,找出对水泥强度影响最小,综合效益最佳的混合材组合方式。2015年混合材综合成本较2014年下降了18.78元/t,水泥配比成本下降了6.76元/t。

 1、不同品种混合材的水泥强度比试验

  通过对福建水泥炼石水泥厂周边的混合材资源情况进行调查,选取有一定供应量的混合材进行取样试验,最后只选取了4种混合材:转炉渣(钢渣与矿渣的复合粉)、电炉渣、煤矸石和石灰石进行试验。

  1.1 试验方法

  混合材的强度比试验按照GB/T12957—2005《用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法》进行。

  1.2 样品的制备

  硅酸盐水泥(对比样品)就是用正常生产的熟料进行小磨试验的样品,比表面积在(350±10) m2/kg,SO3含量在(2.0±0.5)%。

  各种混合材按照GB/T12957—2005规定的步骤制备样品,取约5kg的混合材在105~110 ℃下烘干至水分<1%,然后用化验室统一试验小磨磨细至80μm筛筛余为1%~3%。

  混合材和对比样品的化学分析见表1。

表1 混合材和对比样品的化学分析%

混合材和对比样品的化学分析%

  1.3 试验结果

  混合材细粉比例为30%,其余为硅酸盐水泥。通过外掺适量石膏,调整试验样品与对比样品SO3含量相同,相差不大于0.3%,样品经过充分混匀。水泥胶砂强度试验方法按GB/T17671—1999进行,分别测定试验样品和对比样品(硅酸盐水泥样品)的28d抗压强度。试验结果见表2。

表2 不同混合材水泥样品抗压强度比试验结果%

不同混合材水泥样品抗压强度比试验结果%

  从表2中可以看出,掺转炉渣的水泥抗压强度比最好,掺电炉渣和掺煤矸石的相近,掺石灰石的7d抗压强度比最好,28d抗压强度比最差。

  2、不同质量混合材的抗压强度比试验

  2.1 煤矸石

  焙烧煤矸石质量的好坏,烧失量是一个衡量指标,一般烧失量<3%以下为焙烧较好的煤矸石,并且绝大部分呈红色状,我们选取了烧失量2.59%呈红色状的煤矸石与烧失量5.29%呈黑色状的煤矸石进行对比试验。试验结果见表3。

从表3中可以看出,红色煤矸石比黑色煤矸石28d抗压强度比更好。

表3 掺不同质量煤矸石试验结果

掺不同质量煤矸石试验结果

  2.2 石灰石

  掺不同质量石灰石的水泥抗压强度试验结果见表4。

表4 掺不同质量石灰石的水泥抗压强度比试验结果

掺不同质量石灰石的水泥抗压强度比试验结果

  从表4可见,当混合材用的石灰石CaO含量越高,其28d抗压强度比越好,特别是掺入石灰石更有利于水泥的早期强度发挥。

  3、多品种混合材混掺的正交试验

  3.1 混合材种类的确定

  对混合材的价格进行排序,转炉渣:195元/t,电炉渣:51.5元/t,煤矸石:49.8元/t,石灰石:18.8元/t。由于转炉渣价格太高,已经接近熟料的成本,在水泥供不应求时,可增加水泥产量以增加企业的利润。而在当前水泥销售困难,销量大幅下降的情况下,转炉渣则不适合使用。因此只选用了电炉渣、煤矸石和石灰石3种混合材来进行正交试验,以找出各品种混合材的最佳组合方式,实现成本效益的最大化。

  3.2 试验的设计

  选用石灰石、煤矸石和电炉渣作为试验的3个因子。经分析研究,试验中采用的水平见表5,正交试验结果见表6。

表5 因子水平表

因子水平表

表6 正交试验结果

正交试验结果

  从表6可见,既符合公司内控质量指标要求,配料成本又最低的最佳组合为:强度等级P·C32.5R水泥的最佳生产成本的配比为:熟料61%、石膏5%、石灰石11%、煤矸石15%、电炉渣8%,配比成本为154.30元/t。虽然这个组合的3d、28d强度略为偏低,可在生产过程中进行适当的调整。参考表6中1~4组的试验结果,P·O42.5水泥混合材总量控制在20%以内,3d、28d强度都能符合公司内控质量指标要求,经测算并考虑到生产的实际情况,P·O42.5水泥最佳配比成本为熟料75%,石膏5%,石灰石8%,煤矸石8%,电炉渣4%,配比成本为179元/t。

  4、实际生产中降低成本的效果

  将上述试验用于指导2015年的生产,通过调整混合材的配比,3月份以后停用了价格高的转炉渣, P·O42.5水泥中将石灰石比例调整到7%~8%,煤矸石8%~9%,电炉渣3%~4%。P·C32.5R水泥中石灰石比例调整到8%~11%,煤矸石13%~16%,电炉渣5%~8%。通过这样的调整,各品种水泥质量都达到公司内控质量指标的要求,2015年混合材综合成本46.21元/t,比2014年64.99元/t下降了18.78元/t,水泥配比成本下降了6.76元/t,取得了较好的经济效益。

  5、结论

  1)转炉渣的28 d抗压强度比最好,对水泥的后期强度影响较小。但是,转炉渣价格太高,在当前水泥销售困难的情况下,不适合使用。

  2)煤矸石和电炉渣性能相近,这两种混合材28 d抗压强度比比转炉渣差,但比石灰石好,3d强度下降较大,而28d强度下降较小。价格也较为合适,在我厂附近有一定的供应量,适合作为混合材使用。

  3)石灰石的28d抗压强度比最差,3d强度较好,28d强度下降较大,但石灰石由厂内自产,供应量充足,价格最低,适合作为混合材使用。

  4)将煤矸石、电炉渣和石灰石通过正交试验得出强度等级P·C32.5R水泥的最佳生产成本的配比为:熟料61%、石膏5%、石灰石11%、煤矸石15%、电炉渣8%,配比成本为154.30元/t。

  5)通过2015年的生产验证,水泥配比成本下降了6.76元/t。

编辑:俞垚伊

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2024-11-06 08:16:44