[独家]陶瓷球的故事之三

金石科技 杨哲峰 · 2016-09-13 08:24

  今天,要写一个所谓失败的案例。

  九月第一周,我们把在宁夏某水泥厂的陶瓷球拉了回来。共计140吨,往返每吨运费约1000元,加上人工物流等各种费用,合计约14万元,没了。

  说是失败,这是别人的眼光。但是,对于我们来说,只有暂时的挫折,没有永远的失败。每一次挫折,对于loser来说真的就是失败。而对于我们来说,却是奠定成功的基石。

  我们觉得,与其任这个案例在业内传说,形成种种流言,还不如大大方方的分享出来。是否曲直,自有公论。

  磨机编号:1#和2#,带辊压机双闭路联合粉磨系统。

  三仓磨:

  一仓长3.5m,有效内径3.3m。篦缝10mm;筛孔2.0mm;阶梯衬板;

  二仓长2.6m, 有效内径3.3m。篦缝10mm;筛孔1.4mm;阶梯衬板;

  三仓长6.1m, 有效内径3.37m。篦缝5mm;波纹衬板。

  在做这个项目前,我们的项目负责人充满了野心。一方面,我们要感谢用户对我们的信任。另一方面,我们也从这个项目得到一个教训:做事切勿贪功冒进!用葛优葛大爷在电影里的一句台词:步子大了容易扯着蛋.......

  那么,我们的野心是怎么被扯着蛋的呢?

  一开始,我们在1#磨的三个仓全部用上了陶瓷球!

  从5月8日到28日,在1#磨上,我们历级了三个仓全用陶瓷球-二个仓用陶瓷球-三个仓全用钢球三个阶段。不算成功,数据和经过不再此详细罗列。值得商榷的是:28日全部换成钢球后,原以为用陶瓷球才会有的问题依然存在着。比如从29日1:00到11:00时间段,产量103t/h, 细度0.7,比表325.3。而在此之前,我们对于陶瓷球的使用分析是:此次试验最主要的问题是水泥产品细度细、比表面积低,比表面积达不到质量控制要求。比表面积要达到350m2/kg,45微米筛余细度得控制小于1.0%。一般的水泥细度小于10%比表就能达到这个值。

  以下是5月25日以后,两仓都用陶瓷球时的数据:

 鉴于28日三仓全部替换成钢球后,对应数据并不比以上的漂亮多少,我们得出一个初步结论:该磨机系统还存在结构或设计问题需要解决。这一点,也得到合肥院粉磨专家的现场认可。

  与此几乎同时,5月22日,我们在2#磨进行了尾仓单仓使用陶瓷球的试验。基本配磨信息如下:

 试验经过:

  5月23日1:21开磨,磨42.5水泥,初次投料125吨/小时,磨机电流105A左右,电流降低40A。辊压机电流偏低,24A左右,辊压机冲料频繁,期间运行产质量情况见下:

  进入六月后,由于熟料中黄心料偏多,台产降得很厉害。而用户水泥销售良好,出现供不应求的现象。于是停止试用。用户提出,要到9月份再试。然后,9月份时,用户又提出,要到11月份再试.......在不能明确感受到用户合作的诚意后,我们果断把陶瓷球全部运回。

  请注意,是我们主动要求运回,而不是用户主动要求退货。

  以下是2#磨机的试验数据表,其中陶瓷球部分采纳自30日和31日较为稳定的两天的数据:

  综合了1#和2#两台磨机的情况,我们有如下的综合分析:

  1、我们发现,该用户的熟料入磨比表一直偏低,基本在130-160m2/kg之间。而正常数据应在180-220m2/kg之间。主要原因是:辊压机电流低、做功少。额定电流51A,实际工作电流在26A左右。所以,辊压机系统需要改进。而对于陶瓷球的应用,目前业内公认的一个前提条件是:辊压机作功必须给力。从辊压机出来的物料细度越小,则越利于后面陶瓷球的工作。

  2、从两次倒出的陶瓷球来看,都存在糊球现象。时测入磨水份0.9%,出磨温度90℃。因此,操作时应注意适当提高磨内温度。实操时,在加大磨内通风后,低温水份糊球现象基本得到有效控制。也因为这个案例,我们校正了之前一直对业界的一个说法:陶瓷球不会产生糊球现象。现实是,如果用不好,磨内条件得不到优化,作为无机材料的陶瓷研磨体照样会糊球!

  3、在使用陶瓷球时,用户应适当提高装载量,但也不宜过高。试验过程中虽有过两次补球,但都未达到预期的效果,填充率仍然略少。现在来看,使用陶瓷球时,其填充率是钢球填充率的1.2-1.3倍,即37-41%之间为宜。

  4、为提高陶瓷球的应用成功率,必须提前全面研究整个粉磨系统的工艺状况、产质量以及能耗等信息。否则,任何一个小的变量都会影响到整体的使用效果,造成种种被动。

  5、从人文角度:要想用好陶瓷球,用户必须上下一心,积极配合。在本案例中,我们遇到许多人为的困难,导致举步维艰。很多好的技改建议没有得到响应和采纳。也因此,让我得出一个结论:水泥二字,就是水深泥稠的意思。

  6、对于水泥销售良好,市场供不应求的用户,我们就暂不建议使用陶瓷球了。因为要想用好,需要一定的时间来调整,需要耐心、配合、以及强烈把这个产品用好的愿望。

  7,最后一点,我们的陶瓷球在这个案例里面,破碎率极低。完全没有因为破碎而影响到产品在磨机的使用。

  14万元加上四个月的等待,这个成本并不低。但是,通过这个案例的分享,能够让同行少走弯路。能让关注陶瓷球产品的水泥用户们吸取一些经验和教训,我们觉得,也值得!

  爱迪生在发明电灯之前,经历了无数的失败。但每一次失败都会照亮其走向成功之路。“与世界共享节能未来”是我们金石产业报国的梦想。为了实现它,我们不惧任何失败!

编辑:刘群

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