不看不知道 窑系统提产增效大有文章
随着水泥行业利润空间的不断被压缩,如何最大限度发挥现有生产线潜力,提升经营效益,成为业内企业最为关心的话题。
水泥生产线流程复杂,“木桶效应”明显,单一环节的问题往往对整条生产线运行产生极为深刻的影响,而要实现整条生产线效率的提升却需要基于生产线工况全方位考虑,因此水泥生产线技术改造更像一项系统工程。
邓州中联水泥有限公司(简称:邓州中联)拥有一条3200t/d预分解窑,投产后曾出现产量低、能耗高等一系列问题。为此,该公司利用区域节能减排及错峰限产时间,结合生产线实际情况,通过具有针对性的技术改造。
资料显示,邓州中联在此次技术改造中主要对预热器、分解炉、回转窑、篦冷机等方面进行了全面的升级。
在预热器改造中,针对预热器管道内气流量不足,生料悬浮差导致水平管道积料以及四级锥体严重漏风,锥体内浇注料脱落等问题。该公司一方面根据系统工况将撒料板调节到合适位置;另一方面对四级锥体拆除,重新焊接和浇注;与此同时,增加旋风筒入口处截面积,将C3旋风筒入口高度增加800mm,最终有效降低了系统阻力,改善系统通风。
另外,邓州中联篦冷机时有红河现象,窑头风管经常冒灰。该公司通过检查分析,认为窑头风管内结壁,甚至堵塞,导致窑头负压难以控制。篦冷机喷水不均,同时由于煅烧低碱熟料、操作、浇注料施工等致篦缝堵塞,冷风不足,熟料换热效率低,导致红河现象发生。因此,浇注料施工时采取有效防范措施,防止篦缝堵塞,稳定篦床操作,减少了红河现象,提高了二、三次风温及熟料的冷却效果,增加了热量回收量,利于煤粉燃烧并节能,延长了篦板使用寿命,稳定了窑的操作,进而提高运转率。
综合资料显示,在此次技术改造中,邓州中联共对近20个生产环节进行了系统性优化,采取技术改造措施后,取得了良好的经济效益,实现了预分解窑优质、高产、低耗、低排放。
首先,预热器系统C1出口压力下降到9000Pa,C1筒出口温度比以前降低30℃,高温风机电流下降,减少了一氧化碳和粉尘排放,二氧化硫排放浓度(标况下)在200mg/Nm3以内,窑头、窑尾颗粒物排放浓度为50mg/Nm3以内。
其次,火焰有型有刚性,二三次风温度大幅度提高,预分解窑系统通风状况良好,窑、炉内煤粉的燃烧效果提高了,热工制度更加稳定,窑炉的操作调整变得容易,标准煤耗下降到104.8kg。大大提高了窑的运转率,降低了生产成本和检修费用,节约了资金。
最后,熟料产量稳定在3900t/d以上,综合电耗下降,熟料发电量达到37kWh/t,熟料28d强度上升到60MPa以上;熟料强度提高使水泥配料时放宽细度和多掺混合材,节省了成本;水泥熟料质量提高,销量增加,每年为公司增加可观利润。
值得一提的是,同样是中国建材子公司,泰安中联节能降耗技术升级更为彻底,效果也更为明显,据称已经实现了100公斤煤耗的节能指标,他们是怎么实现的?小编先卖一个关子。
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编辑:曾家明
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