董振坤:篦冷机节能改造与合理操作

中国水泥网信息中心 · 2014-11-17 09:48

  在当前水泥工业大力推行环保、节能、增效、减排的客观形势下,对指标相对落后的蓖冷机进行改造,对水泥企业来说是一个非常必要。天瑞集团水泥有限公司装备部常务副部长董振坤从自身的实践出发,结合多年摸索研究,同与会代表分享了《篦冷机节能改造与合理操作》这一课题。课题主要从技术改造、实际操作、不正常案例三个方面进行了论述。

董振坤:篦冷机节能改造与合理操作

  一、从技术改造方面分析

  目前,我们使用的篦冷机主要有第三代机和第四代机,使用中主要有存在以下几种不正常现象:冷却效果差、传动压力大、第三代机漏料逐渐加大、第三代机细料侧盲板和篦板烧损较快、第三代机灰斗弧形阀锁风效果差、第三代机篦板磨损快、第三代机活动梁上篦板与前面一排固定梁篦板之间间隙逐渐增大、固定篦板上长雪人、第四代机密封条处漏料、锤式熟料破碎机卡死、锤式熟料破碎机锤头磨损快、篦冷机摄像头损坏或不清晰等等。

  那么,目前都出现了哪些不正常的改造方法呢?

  为增加冷却效果盲目增加风机,如为增加发电量在余热发电取风口处又增加一台风机;

  多家空气炮的容积和个数;增加推雪人装置。为了窑内大块不聚集把固定篦床角度加大;跟“风”改,看别人怎么改自己也 “比葫芦画瓢”改;领导指示“指点江山,激扬文字”的改更有甚者把三代机整体改为四代机。

  其实,这些改造方法都是不科学、不合理的,只会越改越偏。有没有更好的办法呢?

  下面谈谈个人的一点看法:

  首先,着眼于局部改造。把一段活动梁最边活动篦板改为固定篦板,熟料破碎机可由锤破改辊破,新设计的三代机二段一般就有充气梁,而老三代机二段需改造充气梁需要一个工艺计算过程,因其牵涉一个系统平衡问题,不是“指点江山,激扬文字”, “乱点鸳鸯谱”的改法。这个工程我也计算和成功的改造过。第四代机全国在5000吨熟料线我是第一个使用的,请大家有空看一下《水泥》2009年第9期《关于第四代篦冷机的设计特点及改造》。

  其次,篦冷机重在日常维护。目前不管我们是使用的三代机和四代机,其基本已经成熟,关键是在日常维护。可以从以下这些方面入手:固定篦板风道定期清理;各风机进出风口定期清理;各充气梁定期清理;篦板缝子每开窑前要检查清理,特别是在检修打窑门罩浇注料时,一定不要把浇注料浆漏到篦板缝和充气梁中,一旦篦板通风性差,篦板很容易被烧坏;篦冷机空气炮定期检查;不要为赶产量使篦冷机带病工作,一旦造成篦板梁变形或框架梁变形跑偏,会造成终身“残疾”型篦冷机。

  二、从操作方面分析

  在提到操作篦冷机时,前提条件是窑煅烧正常,配料适合自己的原料特点:

  1、操作篦冷机所要求的效果:

  操窑就是操作篦冷机;出篦冷机熟料温度低;余热发电在合理的范围;熟料急冷、提高篦冷机热交换效率是永恒追求的主题。

  2、操作的几个关键点:

  稳定一室篦下压力是篦冷机的操作关键之一;保证篦下压力恒定是篦冷机用风合理的前提;调整篦速是实现篦下压力恒定的手段;熟料入口处篦床宽度要适宜,保证均匀布料,一般B=(0.5~0.6)di(B-落料点固定篦床宽度、di-砌完耐火砖后窑内经);窑头负压必须由高温风机产生;篦冷机没有雪人、红河及用风短路,特别是风短路最容易烧坏篦板;一二室用风量的大小主要取决于二三次风用风量的大小,三室用风属总量调节,后面各风室用风尽量均匀。

  3、篦冷机现场观察正常现象

  红料不超过入料过来3~4米,现场一定要和篦冷机摄像头结合起来;熟料在篦床上可看到气流向上喷腾状态,一般会有三种状态:如放烟火的气流穿透,表明相对用风风压过高,料层局部料被吹透,篦板局部堵塞而造成风短路,大窑皮落入熟料中等。熟料表面看不到明显风穿透,有可能篦板通风不畅,料层过厚,篦速过慢,细料多等。只有看到熟料表面大部分如开锅似沸腾向前运动,表明冷却风量和料层向匹配。[Page]

  4、调节顺序

  首先,满足窑和炉所需二三次风;其次,确定高温段冷却风;然后,确定煤磨用热风;接下来,确定窑头排风量;最后,要确定中低温段用风。

  5、大致调节方法

  用尝试法:每调整之前,要想明白调整的目的是什么,即为什么这样调,每调整10分钟左右观察效果,因篦速对料层有一定的滞后性窑头负压必须有高温风机产生,因零压面是在篦冷机高温段和低温段交界处,这是设计所形成的。调整手段多种多样,不是一成不变的。

  6、容易出现的不正常调法和想法:

  调整没目的,调整太随意,有的操作员像玩游戏随意调;调整太快,不看效果;长时间操窑不总结自己,不学习相关工艺和设备理论知识;自以为是别人建议听不进去;对整个窑系统判断不准确。

  三、实际案例分析

  案例1:

  某公司三代机固定篦板通风效果差,熟料没被急冷和吹散,一段篦床熟料形成“龟壳”状,一块一块往前走,导致一段篦床忽快忽慢,窑况极不稳定。

  案例2:

  某公司用三代机,窑头风机和高温风机争风太大,大到篦冷机弧形阀都不漏料。余热发电窑头产气量低,窑头排风机还感觉小。因为操作员认为窑头风机能把热量拉到AQC锅炉中,三次风温只有780℃,二次风温有1000℃左右,但只有温度没有风量,窑尾负压在—600Pa。

  案例3:

  某公司窑头余热锅炉入口温度高,出篦冷机熟料温度高,但余热发电量低。原因:该窑配置四代纯进口机,风室内每块篦板下有一个自动控制阀,风阀容易出现故障。两年时间里,每次点火开窑前均安厂家对篦冷机使用要求,在壁板上铺一层石子,把固定篦板和后面一部分篦缝堵死而没有清理。这种现象最终导致余热锅炉只有温度没有风量,烧成分厂和余热发电扯皮不亦乐乎。

  案例4:

  某公司篦冷机原来篦板堵死较多,一段二段充气梁大部分堵死,清理充气梁时还发现内部存有浇筑料浆硬块。侧盲板和篦板烧坏较多,经了解该窑投产近4年没有真正清理过篦板。通过彻底清理窑投料380T/h熟料冷却效果非常好,但该公司窑操作员又走向另一个极端,正常运行20天后一档轮带下红窑。因为操作员仍按以前操作方法,篦冷机通风量顺畅,窑头余热锅炉误以为拉风大能把热量拉到窑头锅炉中,所以强拉窑头排风机,高温和窑头两大风机争风太大,火焰往窑内走不顺畅,再加上生料入窑波动太大,最终导致烧成带窑皮不稳定而红窑。

  案例5:

  某公司窑操作员不知高温风机和窑头争风, 为提余热发电增加窑头锅炉温度,窑头风机拉到840r ∕min,只调整只调整一段和二段篦速,把一二段篦速控制一样也习以为常。要操作员像玩游戏一样随意操作,他不理解整个窑系统是个平衡,他不知操作篦冷机是稳定整个系统的关键。

  董振坤强调,篦冷机有三大功能:急冷熟料,提高热交换效率;加热窑与炉的二、三次风;输送和破碎熟料。其中前两项是我们水泥工作者永恒追求的主题,到底前两项用什么尺子来衡量?目前还没有,如果真要说有,那只有一句话:没有最好,只有更好。

编辑:何姝

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