红古公司六大措施提高熟料强度偏低的问题

甘肃祁连山水泥集团 · 2014-05-28 11:30

  5月12日,红古公司针对两台1000T/D熟料生产线28天强度偏低的问题,召开专题研讨会,分析原因,制定措施,解决问题。

  与会工艺技术人员结合近期原燃材料、生料配料、水泥窑煅烧等多方面的数据,陈述了各自的观点,并提出了具体措施。一是加强原燃材料进厂质量管理,控制熟料有害成分。针对红古石灰石氧化镁(MgO)含量高的问题,通过提高民乐和民和石灰石比例量,力争将石灰石氧化镁(MgO)含量控制在1.5%以下,熟料中氧化镁(MgO)含量控制在2.0%以下。二是优化配料方案。通过增加熟料中的硅酸盐矿物,减少熟料中的溶剂矿物,为水泥窑的煅烧提供条件,从而减少黄心料,逐步提高熟料强度。三是加强工艺操作管理。通过提高出磨生料氧化钙(CaO)合格率,稳定入窑生料,合理应用风煤料,加强篦冷机操作管理,实现熟料快冷,避免C3S的晶转反应。四是提高窑速。将窑速控制在3.00rpm以上有利于窑内热交换,有利于熟料结粒变小,利于熟料强度。五是加强篦冷机正常维护。对篦冷机进行密封堵漏,加强熟料冷却效果。六是加强原煤管控力度。对原煤进厂实施全面监控,发热量稳定在5200千卡左右,全硫控制在0.8%之内,确保熟料中三氧化硫含量在0.6%之内。

编辑:何姝

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