圈流水泥联合粉磨系统几点提产措施

2011-05-18 00:00

  贵州科特林水泥有限公司2号线磨原为CLF140-30辊压机+VX5810选粉机和φ3.2m×13m开流磨组成水泥联合粉磨系统,生产P.C32.5水泥时台时产量为65~70t/h。为进一步提高产能,使用K2000选粉机将开流磨改成圈流磨。于2009年7月技改工程结束,选粉机投入使用。技改后产量达90t/h,但运行一段时间后产量开始下降,经采取了一系列措施,使系统产量稳定在90~95t/h。

  1 系统主要设备配置(见表1)

  表1 主要设备配置情况

名  称 规格 主要技术参数 电机功率 备  注
磨  机 φ3.2×13m 研磨体装载量:125t 1600kW  
辊压机 CLF140-30 通过量:113~154t 2×220kW  
V型选粉机 VX5810 带料量:48~81t    
旋风除尘器 2×φ2500mm 处理风量: 90000~110000m3/h 阻力1~1.3kPa    
V型选粉机旁路除尘器 PPW96-8 处理风量:50000m3/h 阻力:1500~1700Pa    
旁路除尘器用风机 型号: Y4-73-11NO10D 流量:50000m3/h 全压:2000Pa 55kW (1450r/min)  
循环风机 型号:Y6-51-16D 流量:110000m3/h 全压:3200Pa 185kW (960r/min)  
磨机除尘器 LQM96-4 处理风量: 23040~27600m3/h 阻力:1500~1700Pa    
除尘风机 9-26NO.12.5D 流量:27757m3/h 全压:4028Pa 45kW(960r/min) 技改后停用
除尘器 LQM32-5 处理风量: 阻力:1500~1700Pa   技改新增
除尘风机 Y5-51 NO. 12 D 风量50500~40445m3/h 全压:5150~4000Pa 75Kw (1450r/min) 技改新增
K型选粉机 K2000 正常喂粒量240t/h 水泥产量72~120t/h 90kW 技改新增
循环风机 G4-73NO.14.2D 风量110589m3/h 全压:4365Pa 280kW 技改新增
旁路除尘器 LQM64-4 处理风量:17800m3/h 阻力:1500~1700Pa   技改后期新增
旁路除尘风机 C6-48NO .8C (1500r/min) 风量18640m3/h 全压:2500Pa 22kW 技改后期新增
除铁器 NC5.5T 通过量150t/h 250W 技改后期新增
 

  2 第一次技改措施

  2.1改进磨机系统通风

  原磨机LQM96-4除尘器规格小,处理风量小,不适合圈流磨使用。为增加磨内通风量需增大除尘器规格,拟在原除尘器上增接4个室,使其成为LQM96-8,处理风量达53150m3/h,但因场地条件限制无法再增加袋室。于是将原除尘布袋全部更换成新袋,并在原除尘器侧面增设了一台LQM32-5除尘器(因其较窄,正好可安装。)并联使用,正常处理风量可达37880m3/h。同时采取适当增加过滤风速,由正常值1.2m/min增加到1.5m/min,使其处理量达47400m3/h,并将风机更换成Y5-51NO12 D。使用初期磨内通风较好,标态下排风口含尘浓度为28mg/Nm3(原开流磨实际用风量相对较小,含尘浓度只有20mg/Nm3),符合排放标准。

  2.2优化辊压机系统操作,增加入磨物料量

  由于辊压机规格较小,最大通过量只有154t/h,正常最大入磨物料量只能在60t/h。而磨机圈流技改后产量应能达90t/h,显然如果辊压机系统不改进将不能满足磨机正常生产要求。参考相关资料后,决定采取增加辊压机工作压力的方法,使工作压力由8.0MPa左右增加到9.0MPa左右。工作辊缝由24~28mm,增加到30~34mm。同时将V型选粉机的进风侧上部两排挡风板全部关闭,并将出风侧最上排用钢板焊接封闭。在操作中将循环风机风阀开至100%,并将其旁路风除尘风机也开至最大,以提高V型选粉机的分选效率。

  此措施采取后辊压机工作电流达额定电流的70%以上,经辊压机处理后入磨物料量达80~85t/h,加上不经辊压机的粉煤灰的量,满足了系统产量要求。

  2.3稳定粉煤灰计量,增加粉煤灰掺量

  粉煤灰库直径大,高度高,库侧卸料。粉煤灰计量极不稳定,有时冲料,有时断料,为保证水泥质量掺加量不能加大,平均掺量只有6%左右。因经辊压机处理后的入磨量最大只有80~85t/h,要提高系统产量只能采取措施加大粉煤灰掺量,但前提是流量要稳定。我们采取在原粉煤灰库侧建一个φ4m×7m的钢板仓,作为计量秤前的稳流仓。将原库侧卸料改为库底卸料,库底卸料后粉煤灰经输送设备送入稳流仓,稳流仓内装有料位仪,操作中严格控制料位,使其料压稳定。经稳流仓卸出后,粉煤灰流量方便可调,再也没发生冲料、断料现象。转子秤的计量动态累计误差<0.5%。流量稳定后我们将粉煤灰掺量提高到12%,系统产量在95t/h时,辊压机系统运行正常,稳流秤重仓料位稳定。

  3 第二次技改措施

  第一次技改后,生产P.C32.5水泥时产量即可稳定在90t/h以上。但经过一段时间运行后相继由于各设备问题,致使产量下降。于是进行第二次技术改造,提高了产量。

  3.1除尘器清灰装置通风阻力大,风量小

  系统运行初期,风机电机使用频率为42~45HZ,电动机运行电流为120~130A。运行一周后,除尘器压差上升到2500Pa,电动机运行电流下降,磨机台时产量降为85t/h。随着除尘器压差上升,磨机台时产量降至80t/h。磨机一仓极易饱,磨尾拔风管负压只有-500~600Pa,磨头负压小,甚至出现冒灰,出磨细度较正常时大幅下降,循环负荷率小,选粉效率高达75%以上。其间采取用塑料棒伸入除尘器笼架内进行人工清灰后,除尘阻力略有下降,但时间不长,阻力又增加。调整脉冲阀清灰周期和增大喷吹压力效果也不大。进一步检查除尘器时发现,除尘器清灰结构存在问题,原清灰结构如图1。

  图1  改进后清灰结构示意

  因脉冲阀清灰时喷吹管直对下方,无法对整个袋室有效清灰,仅靠近脉冲附近处可实现有效清灰。因而袋子清灰不彻底,易糊袋,除尘器压差大,通风量小。同时因气缸行程短,提升阀工作时提升高度小,工作时各袋室的出风口的有效面积小,因而通风差。针对这种情况,我们将原气缸φ80×120更换成φ80×240,增加了提升阀提升高度,并在原脉冲阀下喷吹管处加接一弯头,对着袋室的对角线方向喷吹,使其清灰工作时能对整个袋室起作用。

  改进后,磨内通风量增加,系统产量恢复到90t/h以上。改进前后除尘系统情况变化见表一(表中细度为0.08mm筛余)。

  表2  改进前后除尘器系统技术参数对比

时  间 磨机产量 (t/h) 出磨细度 循环负荷 磨尾负压 (Pa) 出风口负压(Pa) 风机电流(A) 运行频率 (HZ)
初  期 90~95 14~17% 80~90% 800~1000 2400~2600 120~130 42~45
一周后 80~85 8~12% 50~60% 500~600 3000~3200 75~80 47~49
改进后 90~95 15~18% 90~100% 900~1000 2400~2500 125~135 42~45
 

  3.2 增设除铁器,增加K型选粉机旁路除尘器

  系统运行一个多月后,磨机运行电流下降,产量也逐步下降,并且磨头易返料。起初以为是选粉机选粉效率下降,回料量多引起。但多次检测计算选粉效率和循环负荷,发现选粉效率较高,循环负荷率比之前更低,只有60%左右。开磨门检查磨内球料比时发现,一仓内进入大量的段,球位已高于进料螺旋,因而易返料。同时双层隔仓板的一仓侧篦板篦缝几乎被碎小锻堵死,料不易及时进入二仓。二仓内锻位较低,但球料比还基本合适。经测量计算,二仓内填充率已降至26%,一仓内填充率增加到35%。由于研磨体质量较差,出料篦板篦缝宽度偏大(10mm),磨机运转过程中,无法避免有段出磨后进入选粉机,再经粗粉输送至入磨。

  较好的处理方法是在磨尾提升机处增设除铁器,但因工艺布置问题除铁器无法在磨尾提升机和选粉机进料口处增设。为此,我们将选粉机原粗粉锁风阀拆除,在此位置上安装除铁器。由于原磨机通风用除尘器处理能力小,选粉机旁路风未使用,粗粉管道中不具备除铁器负压使用条件。因此又在成品库库顶增设一台LQM64-4除尘器,收集处理选粉机旁路风,使粗粉管路中有较大的负压,以便用好除铁器。除尘器和除铁器安装后,将选粉机辅助风管打开使用,较大的冷空气进入,同时除铁器处也形成较大的负压,小段也经除铁器不断排出。

  旁路除尘器投入使用后,由于有大量冷风从粗粉锥体处上升,上升风速达4m/s,因而粗粉中部分较细粉被上升气流带入到选粉室内进入到成品中。选粉效率较之前大幅提高,循环负荷降至70%左右。磨机两仓球料比增大,但受辊压机的限制,已无法增加产量。为了增加产量。为此,我们将成品细度控制指标0.08mm筛余由1.0%~1.4%改成0.5%~0.8%,将原混合材中粉煤灰掺量由12%提高到16%,熟料用量由60%下降至56%。由于熟料用量的下降,系统产量提高到95~100t/h。由于旁路风的使用,可提高选粉效率,选粉机主轴频率增加后,选粉效率并没有大幅下降,循环负荷仍仍为90%~100%。由于细度控制指标提高,尽管熟料用量下降,但水泥质量并没有下降。混合材比例及水泥物理性能变化情况见表3。

  表3  混合材比例及水泥无力性能变化情况

时  间 配  比/% 水泥细度 (0.08mm筛余) 水泥抗压强度/MPa 标准稠度 需水量%
熟 料 粉 煤 灰 炉 渣 钡 渣 石 灰 石 石 膏 3d 28d
2009-06技改前 60 6 8 7 15 4 2.0~2.5 16.2~17.0 35.5~36.3 26.5~27
2009-07~09 第一次技改 60 12 6 6 12 4 1.0~1.4 15.8~16.8 36.2~37.0 27%~27.8
2009-09~2010-07 第二次技改 56 16 6 6 12 4 0.5~0.8 16.5~17.5 36.8~37.8 27.3~28.1

  3.3 堆焊辊面。

  系统运行半年后,辊压机辊缝工作宽度下降至25~29mm,工作电流降至240~260A,不到额定电流的60%。磨机产量下降到85~90t/h,循环负荷率只有60~70%。磨内球料比大,运行电流大。经检查,发现是辊压机辊面磨损大,侧挡板磨也大,间隙已达15mm左右。我们将辊压机辊面和侧挡板堆焊,并调节好侧挡板间隙,使间隙只有5~7mm。在辊缝堆焊时,采取将两侧边厚度大于中心厚度3mm,并将辊面堆焊面原宽度由280mm,增加到310mm。堆焊调整后辊压机工作电流和辊缝宽度上升,工作电流达300~320A。经V 型选粉机后入磨物料筛余值较技改初期大幅下降,系统产量上升到100~105t/h。堆焊前后辊面结构见图2。

  图2  堆焊前后辊面结构示意

  4 技改后效果

  技改前后的技术经济指标见表4。

  表4  技改前后的技术经济指标

时  间 熟料用量/% 磨机产量/(t/h) 平均粉磨电耗/(kWh/t) 备  注
2009-06以前 60 65~70 34.5 开  流
2009-07~08 60 80~90 32.1 运行初期 除尘器影响
2009-09 60 80~85 32.7 锻堵塞影响
2009-10-11 56 95~100 28.1 增加除铁器和旁路除尘后
2009-12 56 85~90 31.4 辊面影响
2010-01~08 56 100~105 26.7 辊面堆焊改进后
 

  5 结束语

  1)小规格配置的辊压机联合粉磨系统,只要采取合适的系统措施,可增加辊压机的入磨物料量,满足圈流技改后增加产量的要求,提高系统的技术经济指标。技改前后的技术经济指标见下表二。

  2)选粉效率和循环负荷受磨机出磨料细度的变化影响较大,不单纯是选粉机操作和结构问题。

  3)圈流磨磨内通风强,可减少过粉磨,提高磨机产量。圈流水泥后期强度较开流水泥强度高,但标准稠度需水量有所增加。

  4)布袋除尘器过滤风速适当增加,粉尘排放浓度也会增加,布袋使用寿命下降(原为14个月左右,,现只有9个月)。但如果改用高品质的覆膜滤料,粉尘排放浓度和使用寿命将影响不大。

  4)K型选粉机旁路风使用后,可提高选粉效率,增加系统产量。

  5)控制好合适的成品细度,可降低熟料用量。

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监督:0571-85871667

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2024-11-06 03:52:35