回转窑轮带与筒体垫板间隙的调整

2011-03-24 00:00
      我公司Ф4m×60m回转窑中档轮带与筒体垫板严重磨损,导致间隙较大,经测量达到25mm,远远超过了设计值。为使设备正常运行,我们对轮带与垫板间隙进行了两次调整。

      1、第一次调整

      采用加垫的方式调整,即在筒体垫板的上面,加一层一定厚度的垫子。垫子的材料选用16Mn,尺寸大小与垫板尺寸一样。先在卷板机上压出Ф4m的弧度,然后在筒体上方,将垫子覆实在垫板的上面,后用J506焊条在两侧进行焊接。
    
      按照托轮间隙调整经验公式计算得到,窑中档轮带与垫板的间隙为15.3mm,因此垫子厚度选为4mm,调整后的理论间隙为17mm,实际测量为16mm。

      经过调整,设备安全运行3个月后,有两块垫子出现了开焊现象。分析其失效状况,认为原因在于薄垫子的热膨胀伸长率与原厚垫板有差异,加之是焊接结构,本身存在焊接应力,所以容易失效。

       2、第二次调整
 
       之后,再次对设备进行调整,采取更换筒体垫板的方法。垫板自行加工,材质仍旧使用16Mn,厚度由原来的12mm,增至16mm,理论间隙与第一次调整的间隙一样,实测间隙为16mm。

       更换垫板后,窑一直安全运行,但仍存在问题,由于忽略了垫板固定块的宽度尺寸,垫板固定块与筒体固定槽间隙达20mm,导致回转窑在运行中有垫板固定块碰撞固定槽的声音。因此,又在垫板固定块的一侧焊接上一块宽10mm的锰钢条,使其固定块与固定槽的间隙由原来的20mm缩小到10mm,这样有效消除了该垫板在运转过程中产生的碰撞。

       轮带和垫板的润滑
 
       轮带与垫板的润滑最初采用喷射专用高温润滑油,其价格昂贵,后期采用拖轮瓦换下的废油与石墨粉进行混合,混合比为2∶1,然后涂抹在轮带表面。经试用,效果较好。
 
 
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