预热器C4下料管高温分料阀的改进
河南新密七里河水泥厂的熟料生产线为充分利用低挥发分煤,在原有的DD分解炉上串联N-MFC炉,台时产量比原来提高到20%。C4下料管有高温分料阀,在生产中通过调整其开度,控制N-MFC与DD炉的物料分配比例,正常生产中分料比例为DD:N-MFC为2:8。运行一段时问后,看火工发现N-MFC炉出口温度持续偏高,有时高达1020℃以上,流化风机压力波动大(6.8-7.8kPa)。加大对N-MFC炉分料比例,甚至使料全人N-MFC炉,出口温度仍偏高,热电偶经常更换。经观察,入N-MFC分解炉下料管料少且不稳定,导致流化床压床。检查发现,分料箱箱体四周结皮较多,分料阀严重变形,已起不到分料作用。
1 分料阀损坏分析
分析认为:物料冲击力大,原分料阀强度不能满足现有的生产需求。系统提产以后,投料量加大。原分料阀为单层耐热钢,下部焊接铆固件,填充有耐高温的浇注料。C4物料温度在720-760oC,高温下分料阀上的浇注料受热膨胀与耐热钢膨胀量有差别,受物料长期冲击,浇注料易脱落。加上生产中频繁调整分料及箱体上的结皮增加了阀板上行程阻力,造成了分料阀变形。
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