电石渣在2500t/d生产线中的应用体会
0 前言
耒阳南方水泥有限公司2500t/d生产线(回转窑:Φ4*60m,篦冷机:LYBLJ3.2×21.6m,有效面积64.26m2)于2007年7月建成点火投产。自有矿山石灰石品位低(CaO约44%~47%),难以配料生产,时有l00%石灰石配比都难满足配料要求,一直以来熟料28天抗压强度在48~52MPa。且石灰石矿点间CaO相差较大,导致生料成分不稳,影响窑的均衡稳定和窑砖的使用年限。2008年8月前,窑砖的寿命不足6个月,同时窑产量也低,月产量不足60000吨。
2009年我们针对自有矿山石灰石品位低的现状,从5月开始试用电石渣进行配料生产,使用情况较好,达到预期效果。现将我厂使用电石渣的体会介绍如下,以供参考。
1 使用情况及效果
将2008年12月与2009年12月生产进行对比,电石渣、石灰石、砂岩、铁粉化学成分见表1所示。
使用前我们对配料系统进行技改,增加一台电石渣皮带配料秤配料系统,实行四组分配料。使用电石渣后生料质量稳定,波动也较小,窑况稳定,窑均衡稳定生产,熟料产量提高了,窑皮稳定性提高了,窑运行稳定。
2009年10月、11月、l2月熟料产量分别为87900吨、88161吨、88178吨,连续三个月窑运转率达100%,窑安全连续运转94天。
使用电石渣后生料质量得以稳定,熟料质量、产量也得以提高,现将使用电石渣前、后的生料与熟料的化学成分及熟料质量情况汇总,见表2所示。使用电石渣配料后,生料成分稳定,由于生料成分的稳定带来窑热工制度稳定,对高KH也能适应,从而为窑系统的稳定带来产能的提升,熟料总钙的提高以及熟料煅烧质量的改善,确保了熟料28天强度较大幅度的提高。
表1 电石渣、石灰石、砂岩、铁粉化学成分对比(%)
名称 |
水分 |
Loss |
SiO2 |
Fe203 |
A1203 |
CaO |
MgO |
合计 |
生料配比 | |
2008年12月 |
2009年12月 | |||||||||
电石渣 |
36.96 |
25.06 |
5.13 |
0.77 |
2.05 |
66.29 |
0.14 |
99.44 |
0 |
7 |
石灰石 |
0.8 |
38.45 |
9.15 |
1.78 |
1.03 |
44.96 |
0.61 |
95.98 |
95 |
88 |
砂岩 |
l.2 |
5.27 |
72.69 |
13.59 |
4.95 |
0.13 |
0.34 |
96.97 |
3 |
4 |
铁粉 |
2.5 |
4.41 |
27.37 |
5.18 |
50 |
3.97 |
1.48 |
92.41 |
2 |
2 |
表2 使用电石渣前后汇总表
名称 |
阶段 |
化学成份/% |
率值 | ||||||||||||
Loss |
SiO2 |
A1203 |
Fe203 |
CaO |
MgO |
S03 |
fCaO |
∑ |
KH |
KH- |
SM |
IM | |||
生料 |
使用前 |
35.22 |
13.30 |
3.28 |
1.92 |
43.83 |
1.41 |
|
|
98.95 |
1.01 |
|
2.56 |
1.71 | |
使用后 |
35.03 |
12.98 |
2.98 |
2.06 |
44.26 |
1.35 |
|
|
98.65 |
1.06 |
|
2.58 |
1.45 | ||
熟料 |
使用前 |
0.21 |
21.75 |
5.46 |
3.40 |
65.05 |
2.03 |
0.49 |
1.17 |
99.55 |
0.90 |
0.88 |
2.46 |
1.61 | |
使用后 |
0.20 |
21.03 |
5.30 |
3.30 |
65.64 |
2.12 |
0.94 |
1.14 |
99.67 |
0.94 |
0.92 |
2.44 |
1.61 | ||
名称 |
阶段 |
矿物组成/% |
熟料抗折强度/MPa |
熟料抗压强度/MPa |
熟料产量/(t/d) |
当月产量/t | |||||||||
C3S |
C2S |
CA |
C4AF |
1d |
3d |
28d |
1d |
3d |
28d |
|
| ||||
生料 |
使用前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
使用后 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
熟料 |
使用前 |
51.87 |
23.25 |
8.69 |
10.33 |
4.10 |
5.34 |
8.54 |
13.81 |
27.35 |
52.19 |
2100-2300 |
73775 | ||
使用后 |
59.79 |
15.19 |
8.46 |
10.03 |
4.22 |
6.25 |
8.99 |
18.30 |
35.38 |
58.82 |
2800-3000 |
88178 | |||
2 窑系统操作中的注意事项
(1)C1出口负压的控制:因电石渣的分解温度低(575℃),预热器系统易结皮,为确保系统安全,总结兄弟单位教训,以防预热器系统压力过大出现增湿塔吸扁现象,将C1出口压力与高温风机进行安全联锁,若系统压力过大,高温风机则跳停。
(2)分解炉出口温度比正常降低,目前我们控制在865~870℃。
(3)注意电石渣的掺量,适量的掺量有利于立磨系统的运行,但因电石渣水分一般在30%以上,容易堵入磨下料溜子,影响立磨操作及产量。所以,应用时宜从低掺量起试验,开始使用2%,逐步增到10%以上,最后根据生产实际情况及使用效果,结合以上几方面考虑,再结合石灰右与电石渣价差,将其掺量确定在6%~10%较为理想。
(4)电石渣对窑砖的损伤较大,在窑系统调整中注意窑皮的补挂,及时控制好烧成带筒体温度在320℃以下,我们烧成带窑砖使用龄期已经12个月,目前运行良好。
(5)生产中根据窑内状况及时调整煤管及窑炉用风,这有利于质量的稳定及产量的提高。
(6)及时调整优化系统煅烧操作控制参数,保持合理的煅烧制度,充分发挥窑系统煅烧能力,在保证熟料质量的前提下,实行产量最大化均衡稳定生产,提高窑系统运转率。
(7)电石渣的利用有利于三废退税。
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