篦冷机顶部高温区浇注料垮落事故分析

2009-08-05 00:00

  我公司5000t/d生产线自2006年5月点火投料以来,篦冷机高温段顶部浇注料多次发生局部(面积<0.2m2)、大面积(>2m2)脱落事故。特别是2008年先后发生三次大面积脱落。本文拟对这三起事故作一剖析。

  1 2月第一次事故
  1.1事故经过
  从2月初开始,篦冷机顶部浇注料先后多次发生小面积脱落烧红,继而发生钢板烧透现象。考虑到3月份大修,所以当发现有烧红时,便采取打背包的方法进行简单的处理。24日接公司通知,停窑检修。17:20止料,在烧空窑的过程中,浇注料大面积脱落。25日下午进入篦冷机内检查,发现脱落的浇注料厚薄均匀一致、表面平整,漏出的锚钉全部呈倒锥形。从篦冷机顶部剩余部分的浇注料缝隙向内观察,部分硅酸钙板已不知去向,所看到的锚钉根部也都呈倒锥形,且有的已与顶部钢板断开。

  1.2 原因分析
  以上迹象说明,此次事故是由于锚钉根部断裂引起的。在生产过程中,由于部分浇注料脱落,未能及时修补,使高温含尘气流直接与隔热硅酸钙板接触,该板基本没有强度,又不耐高温,被很快磨蚀,继而气流冲刷锚钉,将其逐渐磨成倒锥形。同时,在停窑过程中,由于操作不当,窑内温度降低过快,使篦冷机内温度突降,因热应力造成锚钉从薄弱处断裂,浇注料也随之脱落。

  综合以前篦冷机内浇注料的检查情况还发现,最先蚀薄的浇注料基本集中在一固定的区域。通过对比分析,初步断定引起这一现象的原因与篦冷机空气炮频繁开停有关。为防止篦冷机雪人和大块熟料的堆积,在其端部前壳体上装有一组(4个)美国马丁公司150L空气炮。2007年4月,因砂岩矿点发生改变,中控操作没能及时调整,造成篦冷机频繁堆雪人,严重时堆至窑口处,直接影响回转窑的运行。为避免类似事故的发生,遂将空气炮循环间隔时间由1h调整到15min。调整后,对预防雪人堆积起到了一定的作用,但给篦冷机和窑头罩内浇注料的正常使用却造成了不利影响,浇注料表面上的“兔子窝”明显增多。正是由于“兔子窝”处浇注料的最先损坏,造成硅酸钙板的缺失、锚钉的磨损,继而影响其整体使用周期。

  1.3吸取的教训
  当停机时间较长,篦上区冷却到可以进入时,要检查耐火衬料有否断裂、破损,且尽可能立即修复。对于预留的膨胀缝,一定要用硅酸铝纤维棉塞实。同时在开停窑的过程中,要注意温度梯度的平缓过渡,避免大起大落,防止因热应力造成相关事故的发生。另外,对篦冷机空气炮的应用频次应按实际需要间断地“开炮”。特别是采用小窑头罩的生产线更应注意。正常生产时一班一次即可(现正在尝试一天一次)。

  2 6月第二次事故
  2.1事故经过
  因原料车间配料秤故障,均化库内料少,回转窑被迫于23日5:35止料。26日 20:00重新点火,27日8:00投料,16:00篦冷机一段发生故障止料处理,17:20重新投料。在升温和投料过程中,岗位工反映,篦冷机内不时听到“嘣”“嘣”的爆裂声,起初以为是煤粉爆燃所致(煤粉挥发分较高,基本在30%以上),结果造成投料后运行不到2d便发生浇注料脱落事故。从输送机上观察,掉落的浇注料块多呈片状或中间厚边缘薄的碟状,内部气孔较多。

  2.2原因分析
  26日12:00,公司临时决定更换篦冷机高温区顶部浇注料。为了保证按预定计划投料,施工队采用整体浇注,没有按规定预留膨胀缝;同时为了便于施工,用水量比要求使用量明显偏大。更为严重的是施工一结束便立即点火升温,并如期投料。因温升较快,造成浇注料温度急剧升高,内部水分大量迅速蒸发,产生大的膨胀力,从而使浇注料爆裂、剥落,引起大面积脱落事故。

  2.3  吸取的教训
  浇注料用水量的大小,一定要按生产厂家的要求添加。浇注后应按规定进行养护,24h内严禁升温烘烤。如确需烘烤,可考虑采用黏结强度高、能冷热施工和易固化成型的喷涂料。也有的厂为尽快恢复生产,在抢修时模具采用铁皮,不脱模就点火。笔者认为这样不妥,因在其后生产中,铁皮模具因受热脱落,会造成熟料破碎机卡死等事故,这曾在多条生产线发生过。另外,必须按规定要求预留膨胀缝。且应注意留在锚钉间隔的中间位置,要固定好留作膨胀缝的隔板,防止浇注时移位或倾斜。绝对不允许利用锚钉作支撑物来固定隔板。

  3 11月第三次事故
  3.1事故经过
  10月25日,按照公司预定计划,停窑更换煤磨磨辊辊皮。鉴于篦冷机高温区顶部钢板、钢梁损坏严重,决定全部拆除更换。28日八点班对此部位浇注料进行浇注。11月3日22:00重新点火,4日15:40投料,19:00岗位工发现新砌注的浇注料部分脱落,且面积逐渐扩大。从烧透的钢板向内观察,锚钉形状完好无损,输送机上的浇注料块大多呈蜂窝状,形状极不规则,强度较低。

  3.2原因分析
  该次使用的浇注料,由于库存时间较长,破袋现象比较明显,内部小包掺合料有缺失现象,部分掺合料发生轻微结块。且运输过程中一部分被雨淋湿。28日施工时,外协人员没有根据实际情况相应增加干拌时间,在发现掺合料缺失结块的情况下,也没有告知厂方负责人,就进行浇注作业。另外,施工人员极度疲劳作业,使浇注料搅拌干湿不匀,振捣不到位,造成浇注料砌体出现蜂窝。

  3.3  吸取的教训
  对于因保管、运输不当,造成的浇注料受潮、变质,没能引起足够的重视,在时间允许的情况下没有对砌体脱模检查,为事故的发生埋下了隐患。其次对于外协施工人员的管理也是一个值得深入思考的问题。总之,浇注料的施工,从其保管、运输、支膜、搅拌、砌注、养护到脱模检查,一定要按规程进行监督、检查和验收,缺一不可,不能有丝毫的麻痹大意,坚决杜绝抱着试试看、不行再说的侥幸心理处理问题。

  4 总结
  通过以上三起事故可以看到,浇注料的非正常损坏,在大多数情况下是可以避免的。厂方和施工单位在施工前,一定要相互沟通,对砌筑过程中每一个具体环节的工作要求和验收标准达成共识,并以文字的形式告知双方工作人员。只有这样在遇到问题时才能有章可循,有据可查。同时应设专人负责制,负责现场监管。发现问题及时处理,必要时责令其停止浇注作业,对发现的问题进行彻底整改。另外,厂方对浇注料进厂后的保管、砌筑、以及使用过程中的检查与维护都应引起高度重视,要放到与回转窑耐火砖同等重要的地位来精心呵护。

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