袋除尘节能75%和制造成本降低50%的研究与应用(下)
处理相同风量时本节能技术与现有袋除尘性能比较表(包括结露使用时)
注:异形布袋技术用于节能时,是非节能产品过滤面积的3倍;根据实际用途工况可做成21~45m2/m3的,取小值时成本稍有增加,取中间值时成本不增加,取大值时成本则降低。
8、关于袋除尘器的制造成本
8.1技术
本研究的节能技术,可单独用于大幅度降低袋除尘的制造成本。技术名称为:异形布袋。与节能75%用的是同一技术。
在非节能产品的现有体积内,用异形布袋能让过滤面积增加2~6倍。现有非节能产品每m3体积内有7m2左右的过滤面积,本技术增加到21~45m2;所以,相同过滤面积的除尘器,用异形布袋技术可使体积缩小65~85%,是原有体积的35~15%,重量大幅度减轻,制造成本也大幅度降低,最大可降低80%;如应用实例3,在一般情况下,如此大的过滤面积,体积至少要增加四倍在600m3以上,成本至少要超过100万元,有的甚至高达数百万元。
8.2低成本技术与现有袋除尘不同点比较
处理相同风量时低成本技术与现有袋除尘不同点比较表
注:低成本产品是现有非节能产品平均体积的25%、重量的40%、成本的45%、价格的80%。
9、节能和降低成本的优越性
9.1给用户创造经济效益
目前是经济社会,企业把经济效益放在第一位。以处理90万m3/h风量的一台钢炉为例,现有袋除尘用1600kw电机,有的用2000kw,本技术只用400最多用500kw,每小时节电1000多度,年节电1000多万度,价值近千万元,一年多的节能价值就可收回全部投资,节能惊人。如用低成本的,每台价格会降低数百万元,给用户创造巨大的经济效益。
9.2让用户用得起
对于水泥立窑烟气除尘来说,由于环保工作的加强,必定要全部使用袋除尘,淘汰电除尘。而目前不能使用袋除尘的原因就是其运行费用太高,致使每吨水泥增加5元的袋除尘器运行成本,用户公开讲“我用不起”。本节能产品运行费用每吨水泥只有1元多,用得起。当然也可使用低价位的产品。
9.3推广应用后的节电价值可达数百亿元/年
如水泥行业新旧袋除尘全部使用节能型的,年节电价值可达近百亿元;发电行业、钢铁行业、冶金、化工等其他行业,各行业均能节电数十到近百亿元;国内袋除尘全部改用节能型后的年总节电价值可达数百亿元。
9.4降低能源与材料消耗
节能或降低生产成本,都可大量节约原材物料,则必然降低资源的消耗,延长自然资源的利用年限,利于人类社会的可持续发展。
9.5制造销售的经济效益前景可观
只要用户知晓,便会主动上门购买,不会再用目前产品,正使用产品也会主动接受技术改造。市场潜力巨大。
10 滤料的强度、寿命、效率和清灰
208和729等非针刺毡薄型滤料是淘汰产品,这的确是事实。被淘汰的原因有两个:一是过滤效率低,阻力大;二是寿命短。但本节能技术可继续使用这种滤料,使用它不但效率大有提高,而且寿命还能延长。
10.1强度、寿命
寿命短的原因有二:一是强度问题,二是老化问题。老化是不可避免的。强度虽低,却因风速降到三分之一,而受力降到九分之一;由于受力的大大降低,烟尘吸附在滤料上的力也大大降低,清灰的力量就可大幅度下降。由于在使用运行中始终处于受弱力而非强力的壮态下,其寿命只会延长许多,甚至成倍延长,而绝不会缩短。
10.2关于效率
由过滤机理可知,其最主要的是筛分作用。对于同一种滤料,其除尘效率取决于过滤速度的大小。风速越小,效率越高,如图2所示[2]。
10.3阻力与清灰
由于滤料的受力降到九分之一,烟尘颗粒粘附和吸附在滤料上的力也自然就大大降低,其穿透能力也降低很多,约降低80%以上,所以使清灰变得特别容易。实际使用证明,干燥粉尘时,用1000pa以内的反吹风完全能够使除尘器运行在260pa以内(应用实例2的反吹清灰的风压低于1000pa)。价格低廉的被淘汰的滤料仍有生命力。
11 相关技术研究与创新
11.1布袋自动检漏机构
现有技术中,袋式除尘器的布袋时有损坏,损坏一条其排放浓度就超标,却无法知道和判断是哪一条布袋破损,只得停机进行检查和批量进行更换,造成不必要的麻烦和人、财、物力的浪费。本发明的目的是解决此缺陷,使除尘器在运行过程中能自动地检查出是哪一条布袋破损,便于及时更换。开动本机构,便能立即发现是哪条布袋损坏,即可更换那条坏布袋,保持达标运转。从2001年至今,共研制成4种自动检漏机构:回转式、脉冲式、内滤式、外滤式,既可用于圆形回转式又可用于方形脉冲式袋除尘,经使用此技术成熟。
11.2烟尘浓度自动探测仪
现有产品,无论何种除尘器及何种除尘方式,都无法直接自动检测其烟尘浓度。本发明的目的是发明一种仪器,能直接自动检测烟尘浓度,且直读其数据,直接判断其是否达标运转。除尘器配备本探测仪,各点分别装上探头,可直接从仪表上读出各处的烟尘浓度。此技术基本成熟,有样品。
11.3灰尘收集器
现有产品袋式除尘器的下部结构是锥形积灰斗,当被收集下来的灰尘下落时,用积灰斗的锥角自然滑入底部的排灰口排出;积灰斗的高度是除尘器整体高度的近三分之一。本创新可取消积灰斗,降低除尘器的高度,体积和重量均又有所减小,排灰口可放在除尘器直径范围内的任意位置,且可设计为多个排灰口,不受建筑物高度和环境的影响,便于安装和摆放。经使用此技术成熟
11.4 布袋防烧机构
当烟气突发高温时,能准确及时地百分之百地保护布袋不被烧坏。它不同于现有技术使用温度计、热电偶等不能立即动作的保护措施。经使用此技术成熟。
11.5 无堵塞排灰机构
被收下来的灰尘潮 湿,甚至是泥浆,也绝不会出现堵塞现象。经使用此技术成熟。
11.6 袋式结露除尘器
经实验和使用证明能够结露使用,那时也想起本人在20年前曾将袋除尘成功并24小时不停地连续结露使用多年,虽当时在88年的《水泥》杂志上发表了论文并获优秀论文奖,却没有在意能否结露使用的问题。要普遍应用,则需要具体技术结构支持;要普遍达到连续结露使用,应至少两台联合使用,相当于多室离线清灰式,采取其中一台离线干燥后清除灰尘,然后再投入运转,这样轮换循环下去。经使用此技术已接近成熟,需再投资做一台示范工程后才能确定是否完全成功。还有多项创新不再介绍。
12、结语
本节能技术与已有公知公用技术相比,最大节能率为80%,最小为60%,平均70%,这时的制造成本在增加30%和降低30%的范围内;用于非节能时,成本最大可降低65%,最小为45%,平均55%。可能有人对此怀疑,这很正常,正符合事物的发展规律。
当初对袋除尘研究的目的只有一个——节能,没想到用节能技术还能大大降低生产成本;二没想到袋除尘能结露使用,三没想到还能取得这么多的技术创新,四没想到这些创新还能普遍应用,五没想到这一研究用了太长的时间、太大的投入、太多的心血!
许多袋除尘制造企业已经看到此系列技术的市场前景,愿合作;也希望与用于不同行业的袋除尘制造企业合作;可喜的是当地政府已认识到这是一极好的大项目,市委书记对此特别关注,有望迅速发展为新型袋除尘的科研开发中心和生产制造基地,为社会创造财富,为建设资源节约型、环境友好型社会做贡献。
参考文献目录:
[1]湖南省建材科技情报总站,水泥工厂收尘及其测试,1981
[2]张殿印, 王纯,除尘器手册,化学工业出版社,2005,北京,188-189页
[3]黄有丰,水泥工厂收尘,建材部情报标准研究所,1981
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