2300t/d生产线全无烟煤试烧小结
我厂 4 号窑是按燃无烟煤设计的 2 300t/d 生产线, 而之前 5 号窑是按燃烟煤设计的, 尽管 5 号窑于2001年已进行了燃无烟煤改造, 但其原有一台风扫煤磨能力不足, 需要不断地从 4 号煤磨补充部分煤粉, 两条线共一个煤均化堆场,无法单独调整配煤比例。投产后第一年两窑煅烧无烟煤总量平均不到9%, 第二年到 50%。2004 年下半年,工厂克服了原煤市场供应紧张、质量差、含硫量高等不利因素, 通过摸索与技术攻关, 无烟煤用量突破了 80%大关,而且熟料产质量均稳步提高, 也为全无烟煤煅烧奠定了基础。2005 年初在 5 号窑年度大修期间, 4号窑在煅烧70%~80%无烟煤基础上向 100%无烟煤过渡。
1 煅烧条件
从联合储库直供全无烟煤进行粉磨, 使煤粉仓内为无烟煤; 由于荧光分析仪正在技改而停用, 以CaCO3滴定值控制入窑生料成分。原燃料控制指标见表 1。
2 出现的问题
1) 前两天烟室、炉内局部高温易结皮; 分解炉煤多燃烧不充分, 常带到 C5 继续燃烧, 分解炉和 C5 出口温度倒挂,C5 锥部易结堵。
2)伴随着飞砂料出现, 熟料 fCaO 过高均在 3.0%以上, 熟料结粒松散。
3)窑内火焰不清晰, 还原气氛浓, 黄心料多。系统主要参数变化见表 2。
表1原燃料主要控制参数
表2系统主要控制参数变化范围
3 问题分析
1)无烟煤采用直供, 从联合储库用抓斗抓到小仓下料, 达不到均化效果, 波动大, 似乎一天烧一种煤。
2)无烟煤煤质较差, 热值低、灰分高。
3) 煤质和煤秤( 炉) 的计量都波动, 不好操作, 造成系统温度变化大, 煤粉燃烧不充分, 煤耗偏高, 标准煤耗为125~127kg/t。
4) 入窑生料用 CaCO3 滴定值控制, 成分控制不精确, 配料波动大, 给窑煅烧带来很大困难, 熟料质量也明显变化。
5)入窑物料分解率偏高, 对熟料煅烧反而不利。从表 3 中看出, 前两天入窑物料分解率分别为91.02%、92.71%, 说明分解率高, 不一定完全适应窑的长径比, 碳酸盐分解带变短了,加上又不能随时调整烧成带的火焰形状, 使过渡带变长, 即物料在 950~1250℃温度段内停留时间也长, 且扩散速度很快,形成的贝利特相和游离石灰的再结晶, 结构粗大,降低了表面活性和晶格缺陷活性。当物料到达烧成带时,再结晶的贝利特和游离石灰溶解速度变慢, 液相量又少,物料更难形成大的颗粒, 产生大量的细粉, 出现飞砂料, 熟料 fCaO 也高。
表3试烧期间各项参数及技术指标
4 采取的措施
1) 适当调整燃烧器位置, 外风全开, 内风开至60%, 用长火焰煅烧, 调整好火焰形状, 避免冲刷窑皮带来筒体局部高温。
2) 对分解炉中部适当分料(25%~30%), 提高煤粉净燃空间, 平衡炉内温度, 减少结堵。
3) 适当调整三次风门开度( 闸门易烧坏, 需人工调节), 提高高温风机转速, 改善系统内的通风状况等; 提高二次风温,保证窑内煅烧温度。第 3 天情况开始好转, fCaO 下降, 黄心料减少。
4) 尽量稳定煤质, 保持煤粉仓高料位, 减小煤粉下料波动。提高煤粉的燃尽率。
5)熟料饱和比按目标值 0.89~0.92 控制。入窑生料 CaCO3 滴定值往下限控制, 提高生料易烧性。
6) 控制好 C5 温度和适当的分解率, 避免过渡带太长, 有利于烧成带煅烧反应, 从后面几天的煅烧情况来看,效果得到明显改善。
5 试烧 100%无烟煤前后情况试烧前后参数见表 4。表 4 试烧前后参数
表4试烧前后参数
6 结束语
这次4号窑在短时间内尝试全无烟煤煅烧, 尽管受入窑生料成分波动、煤质波动以及煤秤计量波动等因素的影响,再加上窑尾闸板和三次风门闸板中控不能自如调节, 系统热工制度不稳定, 给系统正常操作带来一定难度, 到最后还出现一次C5锥部堵料。但这次试烧又摸索和积累不少宝贵经验, 为今后从配料、配煤上来进一步优化煅烧和提高熟料的产质量打下了坚实基础。总之,4 号窑 100%无烟煤煅烧是完全可行的, 更适应 “两高一中”即熟料的三率值按 kH:0.89~0.92、n:2.55~2.70、P:1.60~1.70 为控制目标值来配料煅烧,从生产能力来看达标达产甚至超过设计水平不成问题。当然, 关键是系统的“均衡稳定”, 再有精细的配料与熟练的操作,优化煅烧工艺, 才能达到优质、高产、低耗的目的。
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