Φ2.4m×13m水泥磨筛分高产改造

2007-07-05 00:00

我公司2台Φ2.4m×13m开流水泥磨,在1994~1996年的生产运行中,由于细度偏粗,只能生产425号水泥,台产最高只能达22t/h,主机电耗达33kWh/t,因此决定采用筛分磨技术进行改造。

1 改造内容
  
改造工作内容主要有:增大进料螺旋截面,提高过流能力;磨内设置筛分装置,二、三仓隔仓板加装筛板,限制大颗粒流入三仓;三仓内安装3道微段激发装置,激活物料抛撒死区;对仓位进行调整,满足粉磨特性要求;出料装置改造;磨机配套布袋收尘器由原反吹风清灰改为压缩空气强制脉冲清灰,增加磨内通风以提高磨机产量。改造后磨机工艺参数如表1。
表1 改造后磨机工艺参数

项目

一仓

二仓

三仓

合计

有效长度/m

3.00

2.00

7.25

12.25

研磨体/mm

Φ70~Φ100

Φ40~Φ60

Φ12×12   Φ10×10

 

装载量/t

16.5

10.2

35

61.7

填充率/%

29.4

27.3

25.3

 

衬板形式

阶梯

阶梯

小波纹

 

 
2 调试过程和生产能力
  
收尘器加装反吹风装置于1997年3月14日下午完成,上表填充量考虑了调整余地,一、二仓按设计装载量85%装入,三仓按90%装入,14日开始试车,按18t/h喂料,混合材掺加量为5%,细度1%~2%。
  15日产量调至23t/h,混合材不变,细度2%~3%。
  16日产量调至28~29t/h,细度4%左右,18时左右空压机故障,清灰系统失效,通风条件恶化,磨机出现吐料,产量下调至25~26t/h,细度3%~4%。
  17日一仓补球1.5t,后产量上调至28t/h,细度4%左右,混合材仍为5%。
  18日,混合材增加至10%,细度4%~5%,产量仍保持28t/h。18日混合材继续增加至12%,磨音沉重,产量下调至27t/h。
  18日四点班至20日白班,我们对磨机适应水分的能力进行了摸索,方法是逐渐增加混合材掺加量,从10%逐渐增加至14%,相当于入磨物料水分在3.5%左右,调试结果出现多次饱磨现象,磨机产量只能调至24t/h。
  19日,掺混合材14%,产量23t/h,细度3%~4%。
  20日,混合材掺量增至15%(相当于入磨水分3.7%)产量下调至21~23t/h,细度2%~3%,下午开始生产525号水泥,混合材掺加量为7%,磨机产量逐渐调至28t/h,细度始终在1%~2%范围内。
  通过调试,总结出了筛分磨机的规律:
  1)入磨水分<2.4%时,磨机能正常生产;
  2)入磨水分2.5%~3.0%时,产量下降10%~15%;
  3)入磨水分在3.0%~3.5%时,产量下降20%~25%;
  4)入磨水分在≤2%时,磨机具有28t/h以上的生产能力。
  磨机改造后喂料畅通,解决了堵料问题,收尘器改造后阻力下降,磨内通风良好,粉尘排放浓度达到国家标准。
 
3 出现的问题及解决措施
  
磨机改造试验达标对生产来说是新技术管理的开始。由于筛分高产磨的结构特点对工艺要求更加严格,对管理提出了更高的要求。在一年多的运转基础上,我们对其管理使用中易出现的问题及解决问题的措施作了总结。
  1)出料筛板为铸造件,筛缝为5mm±1mm,在实际制造中会出现偏大,个别的达7~8mm。Φ10mm×10mm微段尺寸较小,因制造方面的原因,出现了比设计尺寸还小的情况,磨损后容易卡在筛板缝上,造成磨机通风不良,出料不畅,降低台产。
  针对这一问题我们做两方面的工作,一是筛板采用45号钢板,用铣床加工2~4mm筛缝,并进行淬火处理,提高其耐磨性。二是在使用一段时间后,用10mm孔的振动筛选微段,将尺寸不合格的去除,新进的微段采用Φ10mm×12mm圆柱型微段,通过这两项措施,解决了筛板被堵的问题。
  2)铁块进磨后,造成磨内筛板损坏。生产过程中,难免铁块混入物料进入磨机。看似很小的问题,会造成严重的后果,筛分磨中二、三仓间设有筛分隔仓板,碎铁块能将筛板堵死或损坏。我们在入磨皮带上加装一电磁除铁器,解决了这一问题。
  3)磨机通风差会严重影响生产,磨尾收尘经过清灰改造后效果很好,其管理也要求严格,清灰空压机压力应为0.5~0.7MPa,在其工作压力0.3~0.5MPa时,清灰效果明显下降,会发生细粉吸附滤袋上的情况,增加通风系统的阻力,使风量减小,收尘袋骨架发生变形,滤袋破裂就会出现排放超标的现象。
  针对这些问题,我们在日常工作中加强了对收尘器辅助设备小空压机的管理,保证清灰正常工作。滤袋采用品质好的针刺呢,半年检查骨架情况,对变形严重的及时清除更换,保证磨内的通风。
  4)磨机没有配套的烘干设备,混合材水分过大,造成磨机台产的严重下降。
  为保证入磨物料水分<2.5%的要求,我们采用干粉煤灰和部分石灰石代替湿粉煤灰及青砂,对其加入量进行严格控制,青砂、矿渣等含水较多的混合材改到立窑下加到链板机上,用熟料的热量对其烘干,基本解决了入磨水分高的问题。
  5)入磨物料粒度仍较大。因为250mm×1000mm的熟料细颚破,出料粒度有的达70~80mm,影响磨机产量。
  针对这一问题,我们已决定在合适机会,磨机前加装二级破碎机,控制进磨粒度<30mm。
 
4 结语
  
有了严格的管理,使改造取得的明显效果得以巩固。5号水泥磨与4号磨工艺条件一致,但未经改造,操作实际情况对比如表2。
表2 数据对比

项目

4号

5号

提高

台时产量/(t/h)

26

22

18%

细度/%

4

6.4

 

电耗/(kWh/t)

25.65

31.82

19.4%(节电)

 
  从统计数据可以看出,改造后的增产节电效果是明显的,只计电费每年可节约30万元左右,磨机改造合计投入48万元,一年半的时间即可收回投资。

编辑:

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(转载说明
2024-11-06 07:42:44