浅谈惠州环球公司水泥生产线结构基础的设计
2007-04-10 00:00
1工程地质概况
环球水泥厂所处场地地貌类型简单,地形较平坦,位于石炭系隐伏岩分布区,场区岩土结构复杂,自上而下层系分布有:人工填土;耕植土;第四系冲积土(依次分6个亚层:粉质粘土,fak=160 kPa;淤泥质软弱土层,fak:60 kPa;粉土,fak:120 kPa;细砂,。fak:120 kPa;粗砂,fak=140 kPa:砾砂,fak=180 kPa);粉质粘土,’fak=60 kPa,软塑~流塑,与基岩接触面常有土洞;石灰岩。其中淤泥质软弱土层和粉质粘土层属高压缩土,不能作建筑物地基持力层。场地土洞、溶洞、溶孔不良地质现象发育,分布广泛,钻孔见洞率达34%,个别子项达到60%,且岩面起伏非常大。场地工程地质条件复杂,场地与地基等级均为一级。
该场地抗震设防烈度为六度,设计基本地震加速度为0.05 g,设计地震分组为第一组,场地划分为软弱场地土,场地类别为Ⅱ类,场地特征周期为0.35 s,场地为对建筑抗震不利地段。
场地地下水位为赋存于第四系粉细砂、中(粗)砂、砾砂层中的孔隙水及赋存于基岩中的裂隙岩溶水,地下水较为丰富,常年地下水位埋置深度为自然地面下2.O m。
2基础设计
根据场地的地质情况、建(构)筑物的结构形式及荷载大小,本工程分别采用了冲孔灌注桩、水泥土搅拌桩、换填垫层、天然基础。
2.1 7中孔灌注桩
水泥厂生产线上的主要建(构)筑物由于荷载大、对沉降敏感,因而在设计中采用了冲孔灌注桩。桩端持力层为微风化灰岩,天然湿度单轴抗压强度为24MPa,由于岩面起伏大,将桩端嵌入岩石1 000 rain,单桩竖向承载力特征值按广东省《建筑地基基础设计规范》中公式计算:
R=Cl。frpAp+“C2frshr,其中Cl=0.3,G=0.035,根据不同桩径,桩的配筋率取0.3%~0.65%。
全厂主要车间如窑尾、窑中、窑头、生料磨、水泥磨、包装车间及生料均化库、熟料库、水泥库等均采用了冲孔灌注桩。窑尾基础采用了4①2 000+8中1 500的大直径冲孔灌注桩;2个直径25 m的熟料库基础采用了44根①l 800及16根中1 900的大直径冲孔灌注桩;窑中基础采用了φl 200、φl 400、φ1 600的冲孔灌注桩;其余均为常规桩径。
由于该场地岩溶发育,设计要求桩在成孔前应进行超前钻探,查明桩端下不小于3 d(d为桩径)或5 m范围内基岩性状,是否有溶洞、溶洞尺寸、顶板厚度,钻探深度以获得不小于3D及5 m连续完整基岩为准。各桩超前钻探的孔数根据《广东省桩基质量检测技术规定》确定:桩径<φ1 200超前钻为一孔;桩径中1 200,-,
1 600超前钻为二孔;桩径>φ1 600超前钻为三孔。
2.2水泥土搅拌桩
由于水泥土搅拌桩适用于处理淤泥质土,通过深层搅拌形成水泥土加固体,可作为复合地基。在该工程设计中,对荷载较小的建筑物中央控制室、中央化验室、总降压站及大型设备(高温风机、废气风机)基础采用了水泥土搅拌桩复合地基。中央控制室、中央化验室地基处理前淤泥质软弱土层的承载力特征值为60’kPa,设计采用了φ550@850×850的水泥搅拌桩,桩布置在独立柱基范围内,桩长平均lO m,水泥用量不小于55KG /m,设计要求处理后的复合地基承载力应达到160 kPa,单桩竖向承载力特征值不小于120 kN,经现场浅层平板载荷试验检测,处理后的承载力满足设计要求。该水泥搅拌桩费用为55元/m,施工较方便,对处理深度不大的复合地基有较好的经济效果。
2.3换填法垫层
换填垫层法适用于处理浅层软弱地基土及不均匀地基土,由于换填材料取材方便、经济而被广泛应用。该工程的机电修车间为跨度18 m的单层厂房,轻钢屋面,5 t轻级工作制吊车,考虑到该车间荷载不大,为了节约造价,采用换填垫层处理地基。地基上覆土层为新近场平填土及耕植土,选用碎石土(碎石占土重的50%)换填,厚度约1.00 m,采用30 t振动碾压机分层碾压,每层虚铺厚度为3 000 rnm,压实系数应≥0.96,处理后的承载力特征值应达到160 kPa。垫层下部土层为粉质粘土,局部为软弱土层时先用大块石抛填,抛一层压一层,共计三到五层,直至无法压人为止。
2.4天然地基
部分荷载较小的建筑物如散装车间、成品库等采用天然地基,利用粉质粘土作持力层,对下卧软弱层进行验算,同时采用轻便触探或钎探查明基础下部有无土洞,对发现的土洞进行了开挖,然后填石碾压处理。
3基础方案的修改
3.1水泥储库基础
水泥储库为6个φ15 m、高46.0 m的储库,由于荷载大,基础设计采用了冲孔灌注桩,持力层为微风化灰岩。在设计初期尚未确定桩基施工单位,不了解桩基施工单位的技术及设备能力,设计完全按理想情况进行,未考虑施工进度的要求,因而,在桩基直径选择时,考虑一般的桩基施工队伍均具备的施工能力,采用了φ1 000常规直径的桩基总计144根。现场在施工前,需要对进度进行优化。因为在正常施工情况下,平均4 d方钷工一根桩(24 h连续作业),现场按6台钻机考虑,将花费96 d,严重影响施工总工期。为此,现场设计人员根据桩基施工单位的设备能力,将桩径改为32根①1 800及20根①1 300,共计52根桩,极大地缩短了施工时间,进度得到了显著优化,而混凝土用量与原设计基本相同。在造价上,小直径的桩基费用为1100元/m。,而大直径桩基费用为1 050元/M2 和980元/M2 ,同时,由于桩数量减少,使超前钻的数量也相应减少,基础成本有一定程度的降低。 、
3.2水泥立磨基础
由于该子项的位置在设计时进行了调整,又未进行补钻,设计参考附近钻孔资料,采用了6φ1000+1φ800的冲孔灌注桩,在施工前进行了超前钻,超前钻资料显示:基岩埋深一般为一6.88m~一14.90m,大部分岩石埋置深度在一8.00 m以内,.]t7个超前钻孔有5个孔发现溶洞。而立磨基础设计时为减小振动,满足设备厂家提出的配重要求,磨机基础设计埋深已达一7.00 m。根据实际情况,现场技术人员决定将桩基取消,采用机械大开挖,对超挖部分采用C。,毛石混凝土回填至一7.00 m设计标高。因此如何在地下水位高、工程地质为砂层及软土的情况下进行基坑 大开挖成为关键问题。若对坑壁不进行支护,将存在严重的安全隐患,且施工环境差,现场污染重,故决定在施工中坑壁采用喷锚护壁,每开挖1 m随即用水泥浆喷锚作基坑支护,集水坑降水的施工方法。该方法的开挖时间为20 d左右,喷锚护壁及降水措施费为12万元左右,机械开挖所需台班15个,费用2.40万元,施工总费用约15万元。如采用桩基方案,原设计桩数为7根,根据作业面的情况按1台钻机考虑,桩基施工约30 d,养护20 d后进行钻芯检测,抽芯加上实验需要7 d,仅桩基施工就将耗费近60 d,其造价估计在20万元左右。
3.3联合预均化堆棚、原煤联合预均化堆棚基础 联合预均化堆棚、原煤联合预均化堆棚为跨度35.00 m及32.00 m的大跨度单层厂房。在设计初期依据详勘报告,其基础采用冲孔灌注桩。但现场按照设计图施工13号冲孔灌注桩时,在冲孔过程中因岩面倾斜度大,导致锤中心与桩中心偏差,引起桩孔倾斜,为此向孔内投入了大量片石,其成孔时间超出正常的预计时间,尤其严重的是在成孔后,由于存在土洞、溶洞,灌注混凝土时出现严重的漏浆现象,该桩的理论混凝土用量为4.5 m。,而实际浇筑32.5“,水下混凝土顶面标高仍未达到设计标高,桩基施工作业失败。为此总承包项目部立即会同业主、地勘、设计以及监理等相关单位,认真研讨了详勘报告和冲孔超前钻资料,分析认为,该子项的地质情况复杂,土洞、溶洞和裂隙发育,分布广泛,采用桩基施工难度太大。鉴于此情况及地基的不可预见性,本着控制工期和成本的要求,现场技术人员将原方案改为柱下钢筋混凝土条形基础,以增加基础的整体刚度。为消除土洞的潜在不良影响,对超前钻发现的浅层土洞实施开挖后填充压实处理,工程进度得到大幅度加快,工程质量得到保证,实践证明该方案达到了预期效果。
4桩基检测及处理
由于该场地地质情况复杂,土洞、溶洞发育,水下灌注混凝土施工难度较大,为确保桩基工程的质量,灌注桩施工完毕后,对桩基的完整性进行了小应变检测,检测数量为一柱一桩1 00%,其余抽检数量为20%,单桩的竖向承载力因受设备限制无法检测,故采用钻芯法测定沉渣厚度并钻取桩端岩石芯样以检验桩端持力层,抽检数量为总桩数的10%。经抽芯检测,仅熟料库的52号桩发现桩底岩石下有溶洞,经研究,决定采用压力注浆处理。在①1900的桩上钻3个孑L,采用高压旋喷水将溶洞清理干净,并高压注浆将桩底下的溶洞充填。
5 结束语
结构基础设计应针对不同地区的岩土工程条件、结构形式、荷载性质采取与之相适应的基础形式及地基处理方法,同时,设计应与现场施工紧密结合,充分考虑施工质量、施工进度及费用的因素,综合效益最优的方案。
环球水泥厂所处场地地貌类型简单,地形较平坦,位于石炭系隐伏岩分布区,场区岩土结构复杂,自上而下层系分布有:人工填土;耕植土;第四系冲积土(依次分6个亚层:粉质粘土,fak=160 kPa;淤泥质软弱土层,fak:60 kPa;粉土,fak:120 kPa;细砂,。fak:120 kPa;粗砂,fak=140 kPa:砾砂,fak=180 kPa);粉质粘土,’fak=60 kPa,软塑~流塑,与基岩接触面常有土洞;石灰岩。其中淤泥质软弱土层和粉质粘土层属高压缩土,不能作建筑物地基持力层。场地土洞、溶洞、溶孔不良地质现象发育,分布广泛,钻孔见洞率达34%,个别子项达到60%,且岩面起伏非常大。场地工程地质条件复杂,场地与地基等级均为一级。
该场地抗震设防烈度为六度,设计基本地震加速度为0.05 g,设计地震分组为第一组,场地划分为软弱场地土,场地类别为Ⅱ类,场地特征周期为0.35 s,场地为对建筑抗震不利地段。
场地地下水位为赋存于第四系粉细砂、中(粗)砂、砾砂层中的孔隙水及赋存于基岩中的裂隙岩溶水,地下水较为丰富,常年地下水位埋置深度为自然地面下2.O m。
2基础设计
根据场地的地质情况、建(构)筑物的结构形式及荷载大小,本工程分别采用了冲孔灌注桩、水泥土搅拌桩、换填垫层、天然基础。
2.1 7中孔灌注桩
水泥厂生产线上的主要建(构)筑物由于荷载大、对沉降敏感,因而在设计中采用了冲孔灌注桩。桩端持力层为微风化灰岩,天然湿度单轴抗压强度为24MPa,由于岩面起伏大,将桩端嵌入岩石1 000 rain,单桩竖向承载力特征值按广东省《建筑地基基础设计规范》中公式计算:
R=Cl。frpAp+“C2frshr,其中Cl=0.3,G=0.035,根据不同桩径,桩的配筋率取0.3%~0.65%。
全厂主要车间如窑尾、窑中、窑头、生料磨、水泥磨、包装车间及生料均化库、熟料库、水泥库等均采用了冲孔灌注桩。窑尾基础采用了4①2 000+8中1 500的大直径冲孔灌注桩;2个直径25 m的熟料库基础采用了44根①l 800及16根中1 900的大直径冲孔灌注桩;窑中基础采用了φl 200、φl 400、φ1 600的冲孔灌注桩;其余均为常规桩径。
由于该场地岩溶发育,设计要求桩在成孔前应进行超前钻探,查明桩端下不小于3 d(d为桩径)或5 m范围内基岩性状,是否有溶洞、溶洞尺寸、顶板厚度,钻探深度以获得不小于3D及5 m连续完整基岩为准。各桩超前钻探的孔数根据《广东省桩基质量检测技术规定》确定:桩径<φ1 200超前钻为一孔;桩径中1 200,-,
1 600超前钻为二孔;桩径>φ1 600超前钻为三孔。
2.2水泥土搅拌桩
由于水泥土搅拌桩适用于处理淤泥质土,通过深层搅拌形成水泥土加固体,可作为复合地基。在该工程设计中,对荷载较小的建筑物中央控制室、中央化验室、总降压站及大型设备(高温风机、废气风机)基础采用了水泥土搅拌桩复合地基。中央控制室、中央化验室地基处理前淤泥质软弱土层的承载力特征值为60’kPa,设计采用了φ550@850×850的水泥搅拌桩,桩布置在独立柱基范围内,桩长平均lO m,水泥用量不小于55KG /m,设计要求处理后的复合地基承载力应达到160 kPa,单桩竖向承载力特征值不小于120 kN,经现场浅层平板载荷试验检测,处理后的承载力满足设计要求。该水泥搅拌桩费用为55元/m,施工较方便,对处理深度不大的复合地基有较好的经济效果。
2.3换填法垫层
换填垫层法适用于处理浅层软弱地基土及不均匀地基土,由于换填材料取材方便、经济而被广泛应用。该工程的机电修车间为跨度18 m的单层厂房,轻钢屋面,5 t轻级工作制吊车,考虑到该车间荷载不大,为了节约造价,采用换填垫层处理地基。地基上覆土层为新近场平填土及耕植土,选用碎石土(碎石占土重的50%)换填,厚度约1.00 m,采用30 t振动碾压机分层碾压,每层虚铺厚度为3 000 rnm,压实系数应≥0.96,处理后的承载力特征值应达到160 kPa。垫层下部土层为粉质粘土,局部为软弱土层时先用大块石抛填,抛一层压一层,共计三到五层,直至无法压人为止。
2.4天然地基
部分荷载较小的建筑物如散装车间、成品库等采用天然地基,利用粉质粘土作持力层,对下卧软弱层进行验算,同时采用轻便触探或钎探查明基础下部有无土洞,对发现的土洞进行了开挖,然后填石碾压处理。
3基础方案的修改
3.1水泥储库基础
水泥储库为6个φ15 m、高46.0 m的储库,由于荷载大,基础设计采用了冲孔灌注桩,持力层为微风化灰岩。在设计初期尚未确定桩基施工单位,不了解桩基施工单位的技术及设备能力,设计完全按理想情况进行,未考虑施工进度的要求,因而,在桩基直径选择时,考虑一般的桩基施工队伍均具备的施工能力,采用了φ1 000常规直径的桩基总计144根。现场在施工前,需要对进度进行优化。因为在正常施工情况下,平均4 d方钷工一根桩(24 h连续作业),现场按6台钻机考虑,将花费96 d,严重影响施工总工期。为此,现场设计人员根据桩基施工单位的设备能力,将桩径改为32根①1 800及20根①1 300,共计52根桩,极大地缩短了施工时间,进度得到了显著优化,而混凝土用量与原设计基本相同。在造价上,小直径的桩基费用为1100元/m。,而大直径桩基费用为1 050元/M2 和980元/M2 ,同时,由于桩数量减少,使超前钻的数量也相应减少,基础成本有一定程度的降低。 、
3.2水泥立磨基础
由于该子项的位置在设计时进行了调整,又未进行补钻,设计参考附近钻孔资料,采用了6φ1000+1φ800的冲孔灌注桩,在施工前进行了超前钻,超前钻资料显示:基岩埋深一般为一6.88m~一14.90m,大部分岩石埋置深度在一8.00 m以内,.]t7个超前钻孔有5个孔发现溶洞。而立磨基础设计时为减小振动,满足设备厂家提出的配重要求,磨机基础设计埋深已达一7.00 m。根据实际情况,现场技术人员决定将桩基取消,采用机械大开挖,对超挖部分采用C。,毛石混凝土回填至一7.00 m设计标高。因此如何在地下水位高、工程地质为砂层及软土的情况下进行基坑 大开挖成为关键问题。若对坑壁不进行支护,将存在严重的安全隐患,且施工环境差,现场污染重,故决定在施工中坑壁采用喷锚护壁,每开挖1 m随即用水泥浆喷锚作基坑支护,集水坑降水的施工方法。该方法的开挖时间为20 d左右,喷锚护壁及降水措施费为12万元左右,机械开挖所需台班15个,费用2.40万元,施工总费用约15万元。如采用桩基方案,原设计桩数为7根,根据作业面的情况按1台钻机考虑,桩基施工约30 d,养护20 d后进行钻芯检测,抽芯加上实验需要7 d,仅桩基施工就将耗费近60 d,其造价估计在20万元左右。
3.3联合预均化堆棚、原煤联合预均化堆棚基础 联合预均化堆棚、原煤联合预均化堆棚为跨度35.00 m及32.00 m的大跨度单层厂房。在设计初期依据详勘报告,其基础采用冲孔灌注桩。但现场按照设计图施工13号冲孔灌注桩时,在冲孔过程中因岩面倾斜度大,导致锤中心与桩中心偏差,引起桩孔倾斜,为此向孔内投入了大量片石,其成孔时间超出正常的预计时间,尤其严重的是在成孔后,由于存在土洞、溶洞,灌注混凝土时出现严重的漏浆现象,该桩的理论混凝土用量为4.5 m。,而实际浇筑32.5“,水下混凝土顶面标高仍未达到设计标高,桩基施工作业失败。为此总承包项目部立即会同业主、地勘、设计以及监理等相关单位,认真研讨了详勘报告和冲孔超前钻资料,分析认为,该子项的地质情况复杂,土洞、溶洞和裂隙发育,分布广泛,采用桩基施工难度太大。鉴于此情况及地基的不可预见性,本着控制工期和成本的要求,现场技术人员将原方案改为柱下钢筋混凝土条形基础,以增加基础的整体刚度。为消除土洞的潜在不良影响,对超前钻发现的浅层土洞实施开挖后填充压实处理,工程进度得到大幅度加快,工程质量得到保证,实践证明该方案达到了预期效果。
4桩基检测及处理
由于该场地地质情况复杂,土洞、溶洞发育,水下灌注混凝土施工难度较大,为确保桩基工程的质量,灌注桩施工完毕后,对桩基的完整性进行了小应变检测,检测数量为一柱一桩1 00%,其余抽检数量为20%,单桩的竖向承载力因受设备限制无法检测,故采用钻芯法测定沉渣厚度并钻取桩端岩石芯样以检验桩端持力层,抽检数量为总桩数的10%。经抽芯检测,仅熟料库的52号桩发现桩底岩石下有溶洞,经研究,决定采用压力注浆处理。在①1900的桩上钻3个孑L,采用高压旋喷水将溶洞清理干净,并高压注浆将桩底下的溶洞充填。
5 结束语
结构基础设计应针对不同地区的岩土工程条件、结构形式、荷载性质采取与之相适应的基础形式及地基处理方法,同时,设计应与现场施工紧密结合,充分考虑施工质量、施工进度及费用的因素,综合效益最优的方案。
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