Φ3.4m×7.5m烘干生料磨提高产量的途径
我公司原有1条Φ3m×48m带五级预热器的NSF回转窑,设计能力为720t/d。生料磨系统是由1台Φ3.4m×7.5m烘干磨、TG700×32m斗式提升机、Φ3m旋风式选粉机组成。磨机主要参数为:主电动机功率1000kW,入磨物料粒度≤25mm,水分<3%,成品细度80μm方孔筛筛余≤10%,研磨体装载量70t时,磨机设计能力为54t/h。
1995年投产以来,生产稳定。烧成系统改为带MFC分解炉后,生产能力达到1230t/d。为了与此相适应,我们对生料粉磨系统进行了一系列改造,使磨机的年平均台时产量达到81.86t/h,适应了烧成系统提产后的生料需要,改造措施如下。
1 降低入磨物料粒度
石灰石破碎系统由1台重型板式喂料机和1台TPC1412单段锤式破碎机组成,破碎石灰石和页岩,台时产量100t/h,破碎后入磨物料粒度≤25mm。为降低出破碎机物料粒度,对破碎机进行了改造。
1)改造出料篦板
原设计的弧型出料篦板篦缝宽度为δ=28mm。为了能够降低出料粒度且不会对破碎机产量及锤头磨损有较大影响,将弧形出料篦板篦缝宽度降低到δ=25mm。
2)改造安全排料系统
该系统由栅门、轴、配重组成。当有坚硬的异物或铁器进入破碎腔时,安全门可以开启并排出异物,起到保护破碎机的作用。当遇到硬度较高的石灰石时,也会开启排出,这就影响了出破碎机的物料粒度。我们用2只尼龙棒车销制成安全销装在内壳体上,起到限制安全门开启(闪动)的作用,并且不会影响破碎机的安全。由于尼龙销比较脆,当破碎机内进入铁器时,安全门会将尼龙销切断并开启将异物排出。岗位工人在皮带机上发现异物或发现出料粒度增大,即会停机检查破碎机的排料系统,更换新的尼龙销。这样既保证了在正常状态下破碎机会均匀的排料,又保证了排料粒度。
3)实时监控
在化验室每天对出破碎机粒度检测的同时,破碎系统的员工也必须对其进行监控,当发现出破碎机物料粒度偏大时,立即对破碎机的弧型出料篦板与锤头之间的间隙进行调整,并对调整后的粒度进行检测。当锤头磨损过大时,则需对锤头进行更换或调换工作面使用。
经过上述几个方面的控制和管理,取得了很好的效果,出破碎机的物料粒度得到了很好的控制。使入磨物料粒度均匀稳定,平均粒度在10mm左右。我们的控制方法是Φ25mm圆孔筛筛余≤14%,对提高磨机产量起到了重要作用。
2 调整研磨体级配
调整级配前磨机的平均台时产量是79.73t/h。83t/h时有饱磨现象出现,生料质量受到影响。我们认为主要原因是一仓平均球径小和填充率低造成的。针对此情况在级配上作了相应的调整,提高平均球径加大了一仓的破碎能力。通过实践取得了良好的效果。2001年和2002年钢球级配见表1。
在重视研磨体级配的同时,也不可忽视研磨体的消耗问题。否则到了一定程度后就会降低磨机的产量,所以对研磨体要及时的补充,保证其装载量和级配的准确性。
我们采取:①按单位产品研磨体消耗补充;②按填充率的变化补充;③按磨机主电动机负荷降低情况补充。轮流使用这3种办法。在正常生产情况下,根据电动机的电流降低变化情况和单位产品研磨体消耗量进行补充。遇停机时打开磨门进行填充率的检查,根据其变化进行补充。因为各种方法都有其优缺点,单独使用一种方法有失准确性,也会给生产带来一定影响。几种方法轮流使用可以起到互补作用,也更接近实际。在补球的同时,将加球时间做了适当的调整,一般每月补球1次,现缩短到每半月1次。由于缩短周期,加球量少,磨机经常处于良好的状态,对磨机的产量和质量起到了良好的作用。
3 改进和提高粉磨操作技术
我厂原控制的循环负荷率在60%~326%、选粉效率在27%~85%之间,波动较大。在操作中,我们逐步认识到生料磨和选粉机能力平衡很重要。提高循环负荷率可减少过粉磨现象,但循环负荷率过高会使磨内物料过多,产生“闷磨”,造成产质量波动;循环负荷率过低,合格的细粉不能及时出磨,圈流粉磨的长处不能充分发挥反而会增加电耗和球耗。为此,对操作参数进行了调整,总结出了适合我厂的合理操作参数,循环负荷率在231%~283%之间,选粉效率在59.8%~64.15%之间效果最佳,如表2。
根据这些数据对提升机和选粉机的工作电流做了相应的规定,从而降低了产质量的波动,发挥了磨机和选粉机的能力,使之达到有效的配合。
4 平衡系统生产能力
生料磨台时产量提高后,系统内附属设备的输送能力明显不足,经常因为负荷过大、电流升高造成停机故障。为了能够满足物料输送要求,平衡系统生产能力,更换或改造了一些附属设备。改造后的物料输送系统效率高、维修率低、电耗明显降低,见表3。
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