清缩口斜坡结皮时的中控操作方法
1 原因分析及措施
由于2003年1月份换的新煤管未达到预定要求,火焰偏筒体上壁,窑尾温度偏高,结皮尤为严重,中空操作收放也不能自如。在2月12日凌晨清理结皮过程中发生了一起严重的低烧窜料事故。其原因之一就是要清理结皮时的操作措施不到位。众所周知,在清理结皮前期,结皮陆续涌入窑内,此时窑内煅烧温度降低。大量结皮料涌入烧成带造成煅烧进一步恶化,此时再加上窑尾清结皮的孔门漏风,通风不畅,产生CO,窑前不能加煤,只能采取减料降窑速的下策,而稍微拖延黄料就已窜入篦冷机了。
通过分析总结,中控室采取了以下措施:
1)每次清理结皮之前半小时,窑多加煤0.2~0.3t/h,至清理结皮时,再补加约0.3t/h。
2)清理结皮结束约10min,立即减煤约0.4t/h。估计结皮物料已过烧成带时(约22min),再减约0.2t/h。在加减窑前煤过程中,分解炉煤不变。2次减煤是为了防止窑内及预热器温度过高。
2 效果
自2月中旬实施本方案以来,清缩口斜坡结皮时取得了很大成效。不但杜绝了窜料事故及减料操作,而且fCaO合格率、窑头压力、篦冷机出口气体温度等诸多控制指标及参数也得到很好的控制。
3 结论
当然,由于窑型和产量不同,未必都能照用本操作方法,但有一点是共同的,如果能预知有较多的物料即将入窑,则应适当提前提高窑前温度,待物料通过烧成带时迅速把煤退回,防止烧坏窑皮。此方法对于提窑速加料过程也具有参考价值。
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