提高φ4m×13m水泥磨产质量几点措施

2007-02-28 00:00

我厂有2台04m×1 3m水泥磨和N一2000型0一Set)a选粉机组成闭路粉磨系统,主要生产P·C 32.5级水泥,成品筛余≤1.O%,比表面积≥350m2/kg,合格率均在90%以上。该系统于2003年I 1月正式投产,运行半年后,磨机台时产量一直徘徊在70t/h左右。 

1入磨物料配比     

人磨物料中,熟料:矿渣:粉煤灰:石膏为62:14:20:4。熟料粒度平均<16mm,最大<25mm。矿渣水分≤3.5%。 
2存在问题及解决措施 

2.1  一仓钢球球径偏大,两仓粉磨能力不平衡     

两个仓的磨音均较响,循环负荷率在200%左右,但出磨筛余较大,平均在30%左右(80“m筛)。对磨内物料经过多次分析和检测,认为:一仓球径偏大,二仓装载量过大。投产初期水泥磨钢球级配设计方案见.表1。 


     
解决措施:首先对2号磨进行调整实验,先后分2次从一仓拣出90rr-m钢球各3t,然后加入等量的φ60lnm钢球。经过2次调整,台时产量提高到80t/h。随后对1号磨也进行调整,达到了同样的效果。同时停止对二仓补球,在运行了1年多后,二仓球面逐渐低于一仓,但台时产量逐渐提高。至2005年2月2个磨机的台时产量均已达到90t /h左右。此时的出磨筛余值也降至22%左右。调整前后的筛析曲线如图l。 

 

2.2选粉机的处理风量偏小随着台时产量的提高,N一2000型0一Sepa选粉机选型偏小的矛盾明显起来。由于喂料浓度达到4.5kg/m。左右,超过了最大喂料浓度2.5kg/m。的标准,选粉效率无法提高。而此时一、二、三次风已全部开放,再加大拉风就会造成成品细度跑粗。    解决措施:为减少通风阻力,将选粉机的一次风阀割除,减少此处的阻力,加大了选粉机的通风量,选;粉机内积料现象明显改善。其后又在出磨风管上开通,了一个0450mm的冷风阀,有效加大了选粉机的处理风量。选粉效率从30%提高到50%,台时产量也提高到100t/h。2.3磨内通风减弱    由于打开了冷风阀,选粉机的风量得到了改善,但磨内通风却受到了很大影响,出磨压力从一2 000Pa下降到一300t)a,经常出现过粉磨现象。     

解决措施:通过各方面分析,加大拉风和关闭冷风阀都不利于成品的质量和产量的提高。我们发现烟囱帽离烟囱顶端只有240mm,空气在顶端向四周排放的横截面积只有1.5m。(S,=’rrDl。=3.14×2 x0.24.=1.507m。)。而烟囱的横截面积为3.14m。(52=’rrR2=3.14×l=3.14m。)。由于5。<<5:,再加上空气在经过磨机和选粉机后温度升高体积加大,在排空时受到的阻力很大。因此我们将尾排风机的烟囱帽进行了加高。改造后减少了系统阻力,达到了在保持原风速不变的情况下,提高风量加强磨内通风的目的。改造示意如图2。

   
    
改造后效果明显,台时产量进一步提高到105t/h,出磨压力也从一3()0Pa提高到一600I)a左右。同时系统风机的运行电流平均下降了近lA,仅此一项每年可节约电量14.4万kWh。     

改造前后烟囱帽结构2.4辅机设备的输送能力太小,由于磨机的设计能力是75t/h,在磨机的台时产量大幅提高后,一些辅机设备输送能力偏小制约了产量的进一步提高。特别是XZ400型的出磨斜槽,原设计能力仅为275t/h,在运行中经常出现堵料,不得不止料处理,严重影响磨况的稳定。     

解决措施:将原斜槽的倾斜角度由8。提高到l 5,彻底消除了这一影响。由于当时生产紧张,更换大规格的斜槽历时较长。故利用现有空间,适当降低了提升机喂料口的位置,既节省了资金,又赢得了时间。同时我们计划对出磨提升机也进行提产改造。     
经过一系列的调整,台时产量逐步提高,单位电耗逐渐下降。统计数据见表2。 

 

3优化水泥颗粒级配,提高水泥早期强度   

为提高水泥的质量,我们购买了激光粒度分析仪对成品进行了跟踪分析。通过多次分析,采取适当增加φ25mm的钢球比例和提高循环负荷率的做法。通过多次测量发现,水泥颗粒组成不仅和钢球级配、选粉机通风量有关,而且和磨机的循环负荷率关系密切。适当提高循环负荷率,可分选出合理的水泥颗粒组成。目前钢球级配见表3。  

   

 水泥的颗粒分布特性值:特征颗粒x’为23.58μm,均匀性系数凡值为1.05,中位粒径为17.72μm,3~32μm的颗粒可达到60%以上,<3μm约占13%。   

通过改善水泥的颗粒组成,水泥的早期强度明显提高。P·C 32.5级水泥的3d抗压强度平均从14.5MPa提高到16.5MPa。颗粒分布曲线见图3。

 

4  仍存在的问题     

虽然对系统风路进行了改进,但目前磨内通风仍然较弱。为了更加准确地检测磨内通风,提高操作的可靠性,在磨头也加了一个压力测点。对稳定操作,提高台时产量起到了一定的作用。再就是所用选粉机的选粉效率仍然偏低,与设计值≥90%的要求还有一定的距离。以上2个问题制约了磨机台时产量的进一步提高。2006年1月份,又投资23万元对篦冷机进行丫改造,降低出磨熟料的温度,提高熟料的易磨性,进一步改善入磨物料的条件,台时产量将会进一步提高。 

5  效果     
经过努力,φ4mx J3m水泥磨的台时产量从75t/h提高到1 05t/h,水泥电耗从49.74kWh/t下降到32.33kWh/t,同时混合材的掺加量从34%提高到38%,取得了不很好经济效益。

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