1000t/d生产线燃低挥发分煤实践
1 工艺流程
新增加的一台MFC炉与原分解炉采用串联方式,原炉做为第二分解炉,延长物料停留时间,工艺流程见图1。
它具有以下特点:
(1)从窑头冷却抽取三次风从两侧进入MFC的下部,分解炉喂煤全部入MFC,供煤粉在流态化分解炉内纯空气中燃烧,有利于燃料燃烧。
(2)流态化炉炉底内装有许多喷气嘴,流态化用的空气以很高的速度通过喷嘴,可防止物料在炉内推积,并保证物料分布均匀;且由于浓相流化床的存在,可延长物料停留时间。
(3)C4级下料管有分料阀,可调节向DD炉及MFC炉喂料比例,以利点火投料初期及生产中调整流态化炉操作温度。MFC出口与DD炉采用鹅颈管连接,可进一步提高炉内物料热交换率。
2 出现问题的原因分析及处理方法
2.1 窑衬的使用周期短
窑用燃料全部使用了当地的低挥发分煤后,火焰形状较技改前变长,窑内热工温度梯
度发生了变化,窑内高温部分较以前有所延长,加之技改后,熟料产量提高,窑的热负荷大,对窑衬提出了更为复杂和苛刻的要求。过渡带耐火砖的寿命最长仅为130天,严重影响了回转窑的运转率。我们经过摸索和改进,有效地延长了窑衬的使用周期。
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摘自《中国水泥》2004年 11月号
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