北京琉璃河水泥厂窑尾收尘器电改袋——水泥行业环保提升改造的成功案例

2005/07/04 00:00 来源:

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  近几年,随着新型干法水泥生产的快速发展,水泥行业技术装备水平不断提高,一些高新技术在环保装备中也得到了应用,尤其是20世纪90年代前期设计的水泥生产线,在环保、节能等方面如何达到新标准的要求,是亟待解决的问题。
  北京琉璃河水泥厂非常重视环境与社会的协调,环保方面取得了很大的成绩,走在同行的前列。2005年3月,对其1993年9月投产运转的2 000t/d新型干法生产线窑尾电收尘器进行改造,本次改造的特点是施工难度大、技术含量高,由于生产经营的需要,必须缩短工期,为此我们从设计、到施工精心策划,使目前国内最大的电改袋工程仅用了18天改造完毕投入运行,取得了良好的效果。可为同行业的环保提升改造提供依据。
1 改造技术方案的确定
  将原电收尘器改造为行喷脉冲布袋收尘器,保留原电收尘基础和一部分部件(排灰系统,灰斗,进气口,收尘器外壳。),尽可能的节省了费用和缩短了工期;拆除原电收尘器的部件(内部构件(全部),壳体(除侧板,底梁和进出口端墙外);气流分布板及振打;灰斗内阻流板,出气口,总重为190t)。
1.1 主要技术参数
  将原尾排风机Y4-73-11No.25D风机更换为Y4-73 27.5D风机,配用的电机功率为:630kW,风量为:434 000m3/h,全压为:3 432Pa。
1.2 总体结构
  袋收尘器结构见图1。

  袋收尘器全部采用原电收尘器钢结构外壳。由内部隔板、孔板等将壳体重新分为12不同尺寸的净气室室,双排排列(2×6),壳体的上部是净气室及工作阀,净气室内下部为花板,花板下部为袋室,袋室全部连通,在花板上安装滤袋及袋笼。改造后的收尘器采用脉冲清灰。
  进气口完全利用原电收尘器进气喇叭口,靠进气端隔板导流后进入下端各室进气分流板。均匀分布气流,各净气室出口汇集到一个排气总管经变径后与原收尘器出气管连接;改造总重量为175t。
2.3 工作原理
  当含尘气体从进风口进入收尘器后,首先碰到进出风口中间的斜隔板,气流便转向流入灰斗,同时气流速度变慢。由于惯性作用,使气流中的粗颗粒粉尘直接落入灰斗,起到预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折转向上,通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部的净气室,汇集到出风管排出。
  清灰方式有离线和在线两种,采用离线清灰时,气动提升阀关闭,切断通过该收尘室的气流,随即脉冲阀分排开启,向滤袋内喷入高压空气,以清除滤袋外表面上捕集的粉尘。采用在线清灰时,提升阀始终打开,通过清灰程序控制器依次分排开启脉冲阀,向滤袋内喷入高压空气,以清除滤袋外表面上捕集的粉尘。
脉冲阀的脉冲喷吹时间、脉冲阀的喷吹间隔、室与室之间的脉冲间隔、喷吹顺序及脉冲周期由专用的清灰程序控制器自动控制,可以根据现场实际情况进行调整以达到最好的效果。

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摘自《中国水泥》2005年 07月号

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