改造型五级预热器窑结皮堵塞的控制

2005-06-27 00:00
  我公司有三条邗江型五级旋风预热器窑,窑规格为?准2.5m×40m,因台产低、热耗高,将其改为微增型预分解窑,主要改造内容:扩大C1级与进出风管,改造窑尾上升烟道为管道型分解炉(不带三次风管),更换各级锁风阀和撒料板,改造窑头、窑尾密封装置。于2002年11月技改后投入调试和试生产阶段,改后平均台产13t/h,比改前提高49%;热耗为4 243kJ/kg,比改前降低23%,企业取得较好的效益。自进入2003年12月至2004年4月期间,预热器C5级进出口及窑尾烟室产生了高频性堵塞故障,平均2.5天一次,每次需停机清理1~2h,甚至出现了一天两次结皮现象,严重制约了窑的运转率。经多次停机冷炉后察看,在易堵塞的部位均有较厚的结皮物,且结皮坚硬不易清理。通过查找原因和分析,提出解决结皮的措施,自2004年下半年以来,预热器结皮堵塞问题得到了基本控制。
1 原因分析
1.1 原燃料及结皮样分析(表1、表2)
  从表1、表2中可看出,生料和煤灰中的有害成分都很低,从理论上讲并不能导致结皮,而结皮中的有害成分K2O、Na2O、SO3却较高,可以肯定,结皮料成分中R2O、SO3是通过循环富集的。有关资料表明,R2O、SO3等形成的化合物挥发性强,以气相形式和窑尾废气一起在预热器内与生料换热,挥发物冷凝在生料表面,逐渐积聚,形成结皮。而形成结皮的前提条件是:尾温控制过高或操作变动大、原燃料喂料量及成分波动大,破坏了窑中R2O、SO3循环平衡过程,形成R2O、SO3异常挥发,随着SO3量的增多,最终造成S/R比失调,在这种情况下,即使生料和煤灰中R2O、SO3并不超标,也会很容易产生结皮。

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摘自《中国水泥》2005年 02月号

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