钢棒球在我厂磨机的试验

2005/06/17 00:00 来源:

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一、钢棒球运动状态的分析

  钢棒球中间是圆柱而两端为球缺的组合体。在随着磨机旋转拖带、提升过程中,沿磨机轴向做转体运动,如同断续钢棒一样对物料滚、挤、压、磨,传递能量的方式是线接触,钢棒球的表面积又大于当量球径磨球的表面积。因此,钢棒球具有较好的研磨能力。

  钢棒球在磨机的断面由脱离点抛射到落点时,球体间碰撞失去平衡要做转体运动,如同锤头一样竖着打击落点的球层与物料,传递能量的方式是点接触。但研磨体的冲击直接作用于物料的机会很少,很大程度上是通过研磨体层传递于物料使其粉碎。钢棒球通过棒球层线接触传递能量,冲击应力分散,对物料粉碎能力较小,这样钢棒球冲击能力不如磨球。粉磨的初始阶段,磨球显得优越,随着物料表面积增大,钢棒球线接触传递能量的效率高于磨球。

  钢棒球与衬板是线接触,沿磨机轴向对物料推移有较大的阻抗能力,因此,不存在物料推移磨球“倒分级”而影响粉磨效率的现象。同时,减轻隔仓板的侧压力,延长隔仓板的使用寿命。衬板使用到中期,无沟槽痕迹出现,磨损均匀,也延长了衬板的使用寿命。

二、钢棒球的设计

  由于各厂工况条件不同,对钢棒球的规格设计要求也有所不同。现提供我厂采用钢棒球的规格、计算方法与长径比的经验参数供参考(见钢棒球结构比例图与表1)。

钢棒球规格参数(d=7.8kg/dm3)       表1

当量球径
φ(mm)
柱径规格
a(mm)
单体重量
(Kg)
个数/吨
110
97
83
69
62
55
48
80
70
60
50
45
40
35
5.554
3.721
2.343
1.356
0.988
0.694
0.465
180
269
427
737
1012
1441
2150


钢棒球结构比例图


  1.钢捧球单体重量计算

  式中:G──钢棒球单体重量,千克;
   h──球缺高度,毫米;
   a──钢棒球柱径,毫米;
   H──钢棒球圆柱高度,毫米;
   d──钢棒球材质重度,千克/分米3。

  2.钢棒球单体重量换算圆球的当量球径


  式中:D──圆球当量球径,毫米;
   d──材质重度,铬钢、碳钢取7.8,铬
     铁取7.6~7.65,千克/分米3。

  3.长径比的经验参数
  磨仓内的粉磨侧重于冲击能力,钢棒球的长度应设计短些,磨仓内的粉磨侧重于研磨能力,钢棒球的长度应设计长些。
  磨机直径较大的,钢棒球长度应设计短些,磨机直径较小的,可设计长些(防止碎裂)。
  一般长径比范围可在(1.5~2):1之间选择。

三、衬板型式、级配和填充率

  钢棒球在采用普通衬板的磨机内均可使用。衬板带球能力较强的,如凸棱衬板要与平衬板搭配使用,沿磨机轴向安装一行凸棱衬板后,根据磨仓带球能力的需要,沿磨机轴向间隔安装2~3行平衬板,均布排列。采用波纹衬板的可直接进行。采用梯形衬板,可根据衬板的高低端差,参照上述两种办法进行。
  钢棒球向脱离点运动的过程中,沿磨机轴向排列趋于规则。沿磨机横断面看,钢棒球的空隙要较磨球排列均匀。因此,对物料的粒度能够实现控制粉磨、粒度均匀而不过粉碎。
  粉磨条件较好的,将钢棒球规格适当调小,增加级配,适当减少填充量;粉磨条件适中的中硬原料,将钢棒球规格适当调大,减少级配,增加填充量,以弥补冲击能力不足。
  钢棒球排列趋于规则、均匀,缓解了粉磨作业中的“聚集”、“粘附”现象。
  我厂磨制矿渣硅酸盐水泥,因烘干能力不足,矿渣入磨水分为3~4%,台时产量下降5~10吨,质量也难控制。在磨机一仓双层隔仓板的支撑板开孔和盲板铸孔,与磨机二仓采用钢棒球相配合,控制产、质量。同时,熟料入磨温度在100℃时也能适应。

四、钢捧球材质的选择

  我厂在φ2.6×13米3号水泥磨(开路)二仓,采用钢棒球材质是低铬铸铁。在磨制3万吨水泥后,清仓时发现,钢棒球的铸造缺陷和韧性不足引起的碎裂现象比较严重,这引起了我们对选材上的重视,及时改订了铬钢材质球。6月底清仓,对低铬材质球消耗进行了测算,钢棒球单耗为190克/吨水泥。
  铬钢材质球的两端球缺,有较深的车床加工痕迹,与低铬材质球短时间混装试验,仍有明显可辩的特征。清仓后,将两种不同材质球,按相同比例的规格、级配各填充10吨,进行混装对比试验。这种试验方法,粉磨条件相同,试验周期短、迅速、直观。7~9月间,两种不同材质球各补1吨,9月底又进行清仓,低铬球消耗1.354吨,铬钢球消耗0.475吨。
  从混装试验,两种不同材质球的磨耗对比1.354:0.475=2.85:1来看,显然铬钢材质球要好于低铬材质球。7~9月份共生产水泥15522吨。两种不同材质球虽然磨损速度不同,但也可推算出相当于采用一种低铬材质球的球耗178克/吨水泥而相当于铬钢材质球的球耗60克/吨水泥。两种球价格均为2900元/吨,显然采用铬钢材质球合适。
  试验表明,磨机内钢棒球的冲击使球缺磨损不均,钢棒球柱身受力不均,易碎裂。因此,对钢棒球的耐磨性、韧性都要严格要求(钢棒球机械性能见表2)。

钢棒球机械性能表     表2

材质
HRC
αk
δbb
热处理
铬钢、碳钢、铬铁
≥50
≥0.4
≥50
油淬,200℃回火

五、试验前后对比

  我厂在3号水泥磨二仓,将钢棒球柱径比采用磨球的当量球径,适当加大,便于物料和空气的流通。采用钢棒球a=50毫米为最大级柱径。并以相邻柱径差为5毫米的4级配。钢棒球单位容重大于磨球单位容重、球面偏低,这样,二仓填充量由18吨改装为20吨,而三仓铁段由40吨改装为33吨,调整了二、三仓的球(段)面高度。3号水泥磨的有关工艺参数见表3。

磨机有关工艺参数 表3

 磨机有效直径(m)
 转速(rpm)
 二仓长度(m)
 衬板型式
 Ⅱ~Ⅲ仓隔仓型式 
 2.5
 19(比1#、2#低0.6rpm)
 2.6
 凸棱、平衬板组合(凸一平二)
 单层隔仓板

研磨体(球)

填充量

φ60mm
φ50mm
φ40mm
合计
5.5t
7t
5.5t
18t

钢棒球

填充量

a=50mm
a=45mm
a=40mm
a=35mm
合计

5t
5t
5t
5t
20t
改后三仓减量
7t

  磨机二仓改进后情况:
  1.水泥细度控制趋于稳定,细度常在1~2%之间波动,出磨水泥细度月平均合格率在90%以上。
  2.改善磨内粉磨作业,磨仓内通风好,对较湿和较高温度的粉磨条件能够适应,缓解了粉磨中“聚集”、“粘附”现象。
  3.填充量减少5吨,电流下降5安培。
  4.二仓磨音比段仓音量还小,噪音下降。
  5.改前1990年1~8月与改后1991年1~8月的各项有关经济技术指标对比见表4。

试验前后有关指标对比  表 4

时间
产量
(t/h)
电耗
(kWh/t)
细度
(%)
比面积
(g/cm2)
抗折强度 (Mpa)
抗压强度(Mpa)
3天
7天
28天
3天
7天
28天
改前(1990.1~8月)
改后(1991.1~8月)
变化值
25.12
25.75
+0.63
44.50
41.32
-3.18
8.82
7.73
-1.09
3714
3974
+260

5.82
5.80

6.76
7.0

8.49
8.50
+0.01
28.56
30.80

40.10
42.50

55.20
58.50
+3.30

  我厂曾在3号水泥磨与1号水泥磨产量相对稳定情况下,经半年时间进行过30次抽测水泥28天强度对比,结果3号水泥磨平均值高于1号水泥磨0.4个标号。从表4也可看出,28天强度增长0.33个标号。这对磨制矿渣硅酸盐水泥时,可相应增掺10%矿渣量,按我厂矿渣硅酸盐水泥品种年生产量、单机计算,可多获利16万元。此外,电耗下降,其他指标也有所改善。
  我厂又在φ2.2×4.4米风扫式煤磨上进行了改装钢棒球试验,磨机有关工艺参数见表5。

磨机有关工艺参数 表5

磨机
衬板型式
单仓磨
波纹衬板
改前
研磨体(球)
填充量
φ60mm
φ50mm
φ40mm
φ30mm
合计
3.5t
5.5t
5.5t
3.5t
18t
改后
钢棒球
填充量
a=45mm
a=40mm
a=35mm
a=30mm
合计
2t
10.5t
5.5t
1.5t
19.5t

  注:钢棒球径与长度比1:1.7。

  我厂进厂原煤粒度小、易磨性好,不经破碎直接入磨。改后的突出表现是台时产量提高和改善磨机内的粉磨作业。
  1.煤粉细度0.080毫米方孔筛筛余要求为15%以下。改前磨制煤粉,磨机运转4小时满仓,改后磨机运转3.5小时即可满仓。经改进前、后4个月细度平均值与产量折算吨位对比见表6。

改进前后产质量比较 表6

项目
改前
改后
变化量
磨机产量(t/h)
细度(%)
10
17.6
11.4
14.8
+1.4
-2.8

  2.我厂进厂原煤水分大,常因烘干能力不足,使粉磨作业恶化,磨球“粘附”、衬板“聚集”和结圈现象时有发生,改后上述现象尚未发生。
  煤磨的试验,也因采用低铬材质球,遇到了同水泥磨类似情况,在2号煤磨准备恢复双仓的改造,也改订铬钢材质球。

六、体会

  我厂钢棒球试验是在洛阳水泥厂试验基础上进行的。该厂在φ2.4×12米湿法生料磨一仓进行,石灰石入磨粒度小于20毫米,在改进前后台时产量不变情况下,细度下降3~4%,效果显著。我厂在水泥磨二仓和单仓煤磨的试验,也取得了较好的效果,说明了钢棒球具有一定应用价值。在认真选材基础上,进一步总结经验,使这一技术在工业应用上更成熟。

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2024-09-28 17:18:13