钢棒球在我厂磨机的试验
钢棒球中间是圆柱而两端为球缺的组合体。在随着磨机旋转拖带、提升过程中,沿磨机轴向做转体运动,如同断续钢棒一样对物料滚、挤、压、磨,传递能量的方式是线接触,钢棒球的表面积又大于当量球径磨球的表面积。因此,钢棒球具有较好的研磨能力。
钢棒球在磨机的断面由脱离点抛射到落点时,球体间碰撞失去平衡要做转体运动,如同锤头一样竖着打击落点的球层与物料,传递能量的方式是点接触。但研磨体的冲击直接作用于物料的机会很少,很大程度上是通过研磨体层传递于物料使其粉碎。钢棒球通过棒球层线接触传递能量,冲击应力分散,对物料粉碎能力较小,这样钢棒球冲击能力不如磨球。粉磨的初始阶段,磨球显得优越,随着物料表面积增大,钢棒球线接触传递能量的效率高于磨球。
钢棒球与衬板是线接触,沿磨机轴向对物料推移有较大的阻抗能力,因此,不存在物料推移磨球“倒分级”而影响粉磨效率的现象。同时,减轻隔仓板的侧压力,延长隔仓板的使用寿命。衬板使用到中期,无沟槽痕迹出现,磨损均匀,也延长了衬板的使用寿命。
二、钢棒球的设计
由于各厂工况条件不同,对钢棒球的规格设计要求也有所不同。现提供我厂采用钢棒球的规格、计算方法与长径比的经验参数供参考(见钢棒球结构比例图与表1)。
钢棒球规格参数(d=7.8kg/dm3) 表1
当量球径 φ(mm) |
柱径规格 a(mm) |
单体重量 (Kg) |
个数/吨 |
110 97 83 69 62 55 48 |
80 70 60 50 45 40 35 |
5.554 3.721 2.343 1.356 0.988 0.694 0.465 |
180 269 427 737 1012 1441 2150 |
钢棒球结构比例图
1.钢捧球单体重量计算
式中:G──钢棒球单体重量,千克;
h──球缺高度,毫米;
a──钢棒球柱径,毫米;
H──钢棒球圆柱高度,毫米;
d──钢棒球材质重度,千克/分米3。
2.钢棒球单体重量换算圆球的当量球径
式中:D──圆球当量球径,毫米;
d──材质重度,铬钢、碳钢取7.8,铬
铁取7.6~7.65,千克/分米3。
3.长径比的经验参数
磨仓内的粉磨侧重于冲击能力,钢棒球的长度应设计短些,磨仓内的粉磨侧重于研磨能力,钢棒球的长度应设计长些。
磨机直径较大的,钢棒球长度应设计短些,磨机直径较小的,可设计长些(防止碎裂)。
一般长径比范围可在(1.5~2):1之间选择。
三、衬板型式、级配和填充率
钢棒球在采用普通衬板的磨机内均可使用。衬板带球能力较强的,如凸棱衬板要与平衬板搭配使用,沿磨机轴向安装一行凸棱衬板后,根据磨仓带球能力的需要,沿磨机轴向间隔安装2~3行平衬板,均布排列。采用波纹衬板的可直接进行。采用梯形衬板,可根据衬板的高低端差,参照上述两种办法进行。
钢棒球向脱离点运动的过程中,沿磨机轴向排列趋于规则。沿磨机横断面看,钢棒球的空隙要较磨球排列均匀。因此,对物料的粒度能够实现控制粉磨、粒度均匀而不过粉碎。
粉磨条件较好的,将钢棒球规格适当调小,增加级配,适当减少填充量;粉磨条件适中的中硬原料,将钢棒球规格适当调大,减少级配,增加填充量,以弥补冲击能力不足。
钢棒球排列趋于规则、均匀,缓解了粉磨作业中的“聚集”、“粘附”现象。
我厂磨制矿渣硅酸盐水泥,因烘干能力不足,矿渣入磨水分为3~4%,台时产量下降5~10吨,质量也难控制。在磨机一仓双层隔仓板的支撑板开孔和盲板铸孔,与磨机二仓采用钢棒球相配合,控制产、质量。同时,熟料入磨温度在100℃时也能适应。
四、钢捧球材质的选择
我厂在φ2.6×13米3号水泥磨(开路)二仓,采用钢棒球材质是低铬铸铁。在磨制3万吨水泥后,清仓时发现,钢棒球的铸造缺陷和韧性不足引起的碎裂现象比较严重,这引起了我们对选材上的重视,及时改订了铬钢材质球。6月底清仓,对低铬材质球消耗进行了测算,钢棒球单耗为190克/吨水泥。
铬钢材质球的两端球缺,有较深的车床加工痕迹,与低铬材质球短时间混装试验,仍有明显可辩的特征。清仓后,将两种不同材质球,按相同比例的规格、级配各填充10吨,进行混装对比试验。这种试验方法,粉磨条件相同,试验周期短、迅速、直观。7~9月间,两种不同材质球各补1吨,9月底又进行清仓,低铬球消耗1.354吨,铬钢球消耗0.475吨。
从混装试验,两种不同材质球的磨耗对比1.354:0.475=2.85:1来看,显然铬钢材质球要好于低铬材质球。7~9月份共生产水泥15522吨。两种不同材质球虽然磨损速度不同,但也可推算出相当于采用一种低铬材质球的球耗178克/吨水泥而相当于铬钢材质球的球耗60克/吨水泥。两种球价格均为2900元/吨,显然采用铬钢材质球合适。
试验表明,磨机内钢棒球的冲击使球缺磨损不均,钢棒球柱身受力不均,易碎裂。因此,对钢棒球的耐磨性、韧性都要严格要求(钢棒球机械性能见表2)。
钢棒球机械性能表 表2
材质 |
HRC |
αk |
δbb |
热处理 |
铬钢、碳钢、铬铁 |
≥50 |
≥0.4 |
≥50 |
油淬,200℃回火 |
五、试验前后对比
我厂在3号水泥磨二仓,将钢棒球柱径比采用磨球的当量球径,适当加大,便于物料和空气的流通。采用钢棒球a=50毫米为最大级柱径。并以相邻柱径差为5毫米的4级配。钢棒球单位容重大于磨球单位容重、球面偏低,这样,二仓填充量由18吨改装为20吨,而三仓铁段由40吨改装为33吨,调整了二、三仓的球(段)面高度。3号水泥磨的有关工艺参数见表3。
磨机有关工艺参数 表3
磨机有效直径(m) 转速(rpm) 二仓长度(m) 衬板型式 Ⅱ~Ⅲ仓隔仓型式 |
2.5 19(比1#、2#低0.6rpm) 2.6 凸棱、平衬板组合(凸一平二) 单层隔仓板 | ||
改 前 |
研磨体(球) |
φ60mm φ50mm φ40mm 合计 |
5.5t 7t 5.5t 18t |
改 后 |
钢棒球 填充量 |
a=50mm |
5t 5t 5t 5t 20t |
改后三仓减量 |
7t |
磨机二仓改进后情况:
1.水泥细度控制趋于稳定,细度常在1~2%之间波动,出磨水泥细度月平均合格率在90%以上。
2.改善磨内粉磨作业,磨仓内通风好,对较湿和较高温度的粉磨条件能够适应,缓解了粉磨中“聚集”、“粘附”现象。
3.填充量减少5吨,电流下降5安培。
4.二仓磨音比段仓音量还小,噪音下降。
5.改前1990年1~8月与改后1991年1~8月的各项有关经济技术指标对比见表4。
试验前后有关指标对比 表 4
时间 |
产量 (t/h) |
电耗 (kWh/t) |
细度 (%) |
比面积 (g/cm2) |
抗折强度 (Mpa) |
抗压强度(Mpa) | ||||
3天 |
7天 |
28天 |
3天 |
7天 |
28天 | |||||
改前(1990.1~8月) 改后(1991.1~8月) 变化值 |
25.12 25.75 +0.63 |
44.50 41.32 -3.18 |
8.82 7.73 -1.09 |
3714 3974 +260 |
5.82 |
6.76 7.0 |
8.49 8.50 +0.01 |
28.56 30.80 |
40.10 42.50 |
55.20 58.50 +3.30 |
我厂曾在3号水泥磨与1号水泥磨产量相对稳定情况下,经半年时间进行过30次抽测水泥28天强度对比,结果3号水泥磨平均值高于1号水泥磨0.4个标号。从表4也可看出,28天强度增长0.33个标号。这对磨制矿渣硅酸盐水泥时,可相应增掺10%矿渣量,按我厂矿渣硅酸盐水泥品种年生产量、单机计算,可多获利16万元。此外,电耗下降,其他指标也有所改善。
我厂又在φ2.2×4.4米风扫式煤磨上进行了改装钢棒球试验,磨机有关工艺参数见表5。
磨机有关工艺参数 表5
磨机 |
衬板型式 | ||
单仓磨 |
波纹衬板 | ||
改前 |
研磨体(球) 填充量 |
φ60mm φ50mm φ40mm φ30mm 合计 |
3.5t 5.5t 5.5t 3.5t 18t |
改后 |
钢棒球 填充量 |
a=45mm a=40mm a=35mm a=30mm 合计 |
2t 10.5t 5.5t 1.5t 19.5t |
注:钢棒球径与长度比1:1.7。
我厂进厂原煤粒度小、易磨性好,不经破碎直接入磨。改后的突出表现是台时产量提高和改善磨机内的粉磨作业。
1.煤粉细度0.080毫米方孔筛筛余要求为15%以下。改前磨制煤粉,磨机运转4小时满仓,改后磨机运转3.5小时即可满仓。经改进前、后4个月细度平均值与产量折算吨位对比见表6。
改进前后产质量比较 表6
项目 |
改前 |
改后 |
变化量 |
磨机产量(t/h) 细度(%) |
10 17.6 |
11.4 14.8 |
+1.4 -2.8 |
2.我厂进厂原煤水分大,常因烘干能力不足,使粉磨作业恶化,磨球“粘附”、衬板“聚集”和结圈现象时有发生,改后上述现象尚未发生。
煤磨的试验,也因采用低铬材质球,遇到了同水泥磨类似情况,在2号煤磨准备恢复双仓的改造,也改订铬钢材质球。
六、体会
我厂钢棒球试验是在洛阳水泥厂试验基础上进行的。该厂在φ2.4×12米湿法生料磨一仓进行,石灰石入磨粒度小于20毫米,在改进前后台时产量不变情况下,细度下降3~4%,效果显著。我厂在水泥磨二仓和单仓煤磨的试验,也取得了较好的效果,说明了钢棒球具有一定应用价值。在认真选材基础上,进一步总结经验,使这一技术在工业应用上更成熟。
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