预分解窑后结圈的原因及处理措施

2005-06-15 00:00

  我公司2500t/d预分解窑规格为φ4m×60m。2004年12月份开始,在距窑口35-40m处开始长后结圈,从筒体扫描仪上观察圈长约3米左右,较规则。窑头表现为火焰发飘,伸不进窑内,负压降低,并频繁出现正压;烧成带温度低,熟料质量差;窑尾温度高,严重时漏料。窑内通风不畅,严重影响了生产。后来,在设备、工艺、现场看火方面进行了一些改进,取得了很好的效果。
1 预分解窑后结圈的原因
1.1煤粉水分大
我公司使用的煤粉挥发份在30%左右,热值在26000kj/kg, 属于易燃易爆煤种,为保证煤磨(规格φ2.8m×5m+3m, 风扫磨,篦冷机取热风)的安全运转,煤粉的水分控制较高,在3%左右。由于煤粉水分高,造成煤粉不完全燃烧,使液相提前在过渡带出现,形成结圈。如果煤粉的细度波动,煤粉的不完全燃烧现象更严重,有时一个班就能形成结圈。
1.2 入窑生料化学成分波动
由于我厂原料外购,成分波动较大,预均化堆场的均化效果不很理想,造成入窑生料化学成分波动大;生料磨产量波动、配料调整滞后性等原因也会引起生料成分波动,这样很容易使窑内产生后结圈。由于成分的波动,使生料的易烧性发生改变,窑的喂煤调整又不能及时跟上,从而使易烧的生料提前产生液相,黏结在窑衬上,产生结圈,特别是当熟料中的MgO含量到3%时结圈极易形成。
2.采取的措施
2.1 为提高煤粉质量,保证煤磨安全,对煤磨进行改造:1)在入磨的热风管道与篦冷机之间加沉降室,防止粉状熟料进入磨机。 2)把磨机的进料螺旋加高2厘米并打浇注料,防止煤粉沉积。 3)加强系统的密封,减少漏风。通过以上措施煤磨的入口温度从230℃提高到260℃,磨机出口温度从60℃提高到65℃,煤粉的水分在1%左右, 满足了烧成的需要。
2.2 为减少生料化学成分波动采取的措施有: 1)严禁不合格的原料入厂,并对成分波动大的原料分批、分堆堆放。2)严格物料的堆料作业程序,提高物料的预均化效果。3)稳定生料磨产量,避免由于生料产量波动引起的化学成分波动。4)生料配料系统采用计算机配料,使入窑生料的合格率提高到90%以上。
2.3 严格执行薄料快转制度。三班统一操作, 严格执行薄料快转制度,严禁慢窑大料、顶火逼烧。薄料快转,使物料在窑内的翻滚次数增加,有利于熟料的烧成;窑内物料较薄,有利于窑内的通风;窑速较快,物料不容易黏附. 我公司的窑速从3.4 r/min提高到3.7r/min后,窑结圈的情况有很大好转。另外,投料时在保证熟料烧成的前提下,尽量要快,我公司在窑保温时,从投料到正常大约用30分钟,避免了投料期间由于时间长、窑速慢,风、煤、料匹配不合理引起的结圈。
2.4 当结圈有形成迹象时,化验室及时调整配料, 主要是提高n, 减少液相量,控制结圈的形成,熟料率值的调整情况及化学成分、矿物组成见表。

项目 熟料的化学成分% 率值 矿物组成%
  Loss Sio2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO fCao KH
n p C3S C2S C3A C4AF
调整前 0.60 21.93 5.00 3.05 65.87 2.79 0.97 0.92 2.72 1.64 63.58 14.92 8.08 9.27
调整后 0.66 22.03 4.81 3.02 65.69 2.72 1.18 0.919 2.81 1.59 63.57 15.36 7.62 9.18

2.5 当有结圈迹象出现时,规定每班移动煤管一次,对内外风也要适当调节,使结圈在冷热交替的状态下难以形成。

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2024-11-06 09:34:27