提高立筒预热器窑产质量的技术措施
我集团公司F·J厂Φ2.5m×42m强化型立筒预热器窑1997年投产初期,熟料产量仅为4.5t/h,标号为 #525。后针对存在的问题采取了一系列技术措施,目前,该窑的产量已能稳定在 7.0 t/h~7.5 t/h,熟料标号可达到#600。现就这一方面情况作一介绍,供参考。
1 配料
1.1 采用硅、铝质校正料配料
F·J厂立筒预热器窑投产初期,采用石灰石、页岩和铁粉配料,后改用石灰石、粘土和铁矿石配料。由于工厂石灰石矿山为低钙高镁石灰石(CaO:47%~48%,MgO:3%~4%),页岩或粘土中SiO2含量为57%~60%,
Al2O3含量12%~13%,导致投产初期配料方案为高饱和比、低硅酸率、低铝氧率.为了弥补粘土中的硅、铝之不足,1998年分别采用地产粉砂岩和铝钒土作硅质和铝质校正料,以提高熟料中的SiO2和Al2O3含量。两种配料方案的生、熟料化学成分见表1,熟料物理性能见表2。
从表1、表2可知,方案Ⅱ由于熟料的硅酸率、铝氧率相对提高,硅酸盐矿物(C3S、
C2S)总重及C3A含量增加明显。此外原粘土中碱含量(Na2O+K2O)约为
2.8%,而粉砂岩碱含量约为2.0%,因此,方案Ⅱ熟料早期强度、后期强度明显提高。
两种配料方案易烧性分析结果见表3。
表3,两种配料方案易烧性比较.
从表3可知,方案Ⅱ生料易烧性优于方案Ⅰ。实践表明,在更改配料方案后,由于物料易烧性的改善,窑速可提高0.5r/min,下料量可达11.5t/h~12.5t/h,熟料产量为7t/h~7.5t/h,熟料煤耗为171.5kg/t较原来下降近40kg,节煤幅度约为18%。
1.2 添加晶种配料
为了降低煤耗,提高窑的产质量,降低f-CaO含量,F·J厂曾于1997年7月~8月在生料(方案Ⅰ)中添加了3%~4%的熟料晶种。添加晶种后,最突出的是可节煤15%,熟料中f-CaO约降低0.7%,窑产量可增加0.5t/h,熟料28d抗压强度可提高5MPa~7MPa。表4、表5分别是添加晶种生料、熟料的化学分析结果及物检结果。
从表4、表5可知,采用相同生产原料,基本相近的配料方案时,采用晶种煅烧技术,可有利于熟料产质量的提高。
2 烧成
2.1 改造煤粉燃烧器
F·J厂Φ2.5m×42m窑原喷煤管口径为140mm,直通式。实践表明,该喷煤管火焰形状不稳定,黑火头长,白火头短,火焰常呈笤帚头状,已挂好的窑皮经常被刷成凹形,致使窑皮不平整,影响窑的安全运转。后将其口径改成158mm,并改直通式为拔哨式,拔哨角度为5°~6°,平头长度为45mm。
改造后的喷煤管火焰形状顺畅,易于调整,正常状态成毛笔状,窑作业时火焰不刷窑皮。这一改造为稳定窑的热工制度创造了有利的条件。
2.2 挂好窑皮
回转窑挂好窑皮受两个方面的因素影响:一是要求物料成分合适,尤其熔剂性矿物含量要适当。当熟料中C3A+C4AF含量为20%~22%时(其中C4AF的含量为14%~15%左右),F·J厂Φ2.5m×42m回转窑窑皮易于挂好。开窑初期,有一段时间C3A+C4AF=18%~20%,由于液相较少致使窑皮不太好挂。二是精心操作,尤其是第一次挂窑皮时,必须计算好物料从窑尾到烧成带的时间。根据吉布斯公式:T=11.4L/NDS,L--窑长,m;N--窑速,r/min;D--窑内径,m;S--窑斜度,%;T--移动时间,min。
F·J 厂Φ2.5m×42m窑物料到达烧成带的时间约为90min。点火后,火焰温度不能过高,以免损伤火砖,待物料临近烧成带时,此时加大风煤,提高窑前温度,使火砖表面烧得微发融,但不能烧流,物料通过时就可以与火砖表面发生化学反应
, 生成一层坚固的窑皮。挂窑皮时初始下料量不应太多 ,
约为
4t/h~5t/h,待窑皮挂上后,逐渐加大喂料量。挂窑皮时窑电机转数为250r/min,随着喂料量的增加,窑速慢慢加快。升温72h左右,恢复到正常的下料量和窑速。此间,要求一、二次风及加煤量很好配合,使风、煤、料和窑速四者协调统一,处于平衡状态。如果操作不细心,物料过多,会降低窑温,使火砖表面受热不够,物料中液相产生不足,此时,窑皮不可能挂牢,容易脱落。在操作时,还须掌握好喷煤管往里推的深度和向外拉的时间及拉出的距离。
根据F·J厂的经验,就该种窑型而言,挂窑皮时,生料KH一般稍偏高,比正常时高0.02~0.03左右,达到1.060~1.090,这样才能保证物料不致于过粘,而使窑皮挂得均匀,熟料结粒细小均齐。这样也便于保护窑皮。该窑窑皮厚度一般在150mm左右。
2.3 提高立筒预热器中生料的碳酸钙分解率
Φ2.5m×42m回转窑窑尾带有切线进风强化型的立筒预热器,设计入窑生料碳酸钙表观分解率为25%~30%,预热器内,气体温度越高,则生料的分解率越高。
F·J厂生产测定结果表明,当立筒中部温度为780℃(尾温为880℃)时,分解率为26%;当立筒中部温度为700℃(尾温为800℃)时,分解率降为16%。在窑正常作业时,尾温实际控制温度为880℃±20℃为宜。若尾温超过900℃,预热器容易堵塞,于窑产质量均不利。实践证明,当生料表观分解率在25%左右时,窑的产量可以达到7.5t/h。
2.4 防结堵措施
防结皮、堵塞是立筒预热器窑实现优质高产低耗的一个重要环节。我们采用的具体措施有:
(1)从原料抓起,严格控制粘土中W(R2O)<3%,石灰石中W(R2O)<1%,煤的全硫量要求<1.5%。以保证生料中W(R2O)<1.0%,W(SO3)<1.0%,N(SO3)/N(R2O)<1.0%。
(2)尾温控制<900℃。超过900℃,切线部位、立筒下部均容易产生结皮,堵塞。
(3)减轻碱循环,适时放出一部分回灰,非常必要,在回灰量<5%时,减轻碱循环后,结堵自然会减轻。
(4)定时清堵。对易堵部位,如切线管道、立筒下部每8h用压缩空气清理1次,必要时用空气炮清堵。这样,基本上可保证窑的正常作业。
F·J厂Φ2.5m×42m立筒预热器回转窑正常作业时,窑的操作参数见表6。与同类型窑的技经比较见表7。
分析表7,L·L厂因在窑尾加了一把火,故熟料产质量均较高,但其熟料热耗也较高,而F·J厂Φ2.5m×42m立筒预热器窑,由于采取了上述系列措施,其熟料热耗较低,熟料质量较好。
3 结语
(1)改善生料的易烧性,采用"一高两中"方案,可以使Φ2.5m×42m立筒预热器回转窑产量达到7t/h~7.5t/h,熟料标号在600号以上,熟料实物煤耗为171.5kg/t烟煤发热量平均为26377kJ/kg,折成热耗为4522kJ/kg。
(2)采用添加晶种技术,可以节煤15%左右从原来煤耗210kg/t下降为180kg/t。增产约22%~33%。熟料标号可提高60号以上。
(3)挂好窑皮,防止结皮堵塞,生料的表观分解率达到25%,窑内火焰顺畅,操作时能达到风、煤、料、窑速的协调统一,做到"四平衡",回转窑的产、质量即可以得到提高,煤耗亦可降低。
参考文献
(1)三木等.水泥生产新技术.北京:中国建材工业出版社,1996(144~148)
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