煤粉制备系统的改造及操作体会

2000-12-05 00:00

  某厂φ2.5 m×40 m带立筒四级旋风预热器回转窑生产线,因该线煤粉制备系统不配套,废气直接入窑,煤粉质量也难以达标,因而给熟料煅烧带来很大困难。若将废气向外排放,既造成资源浪费,又污染环境。1994年6月我厂对该煤粉制备系统实施改造。现将改造内容及操作中的一些体会作一介绍,供参考。
  改造前,系统工艺布置见图1,该系统制备的煤粉细度粗,水分高,入窑废气水分大,难以满足煅烧工艺要求。
  为解决上述问题,我们在充分利用现有设备条件基础上,增设了热风炉、粗粉分离器和具有防爆性能的MDC袋除尘器及排风机等设备(见图2)。同时对MDC除尘器还配备微机控制系统,以对其清灰、排灰、卸灰动作实行综合控制。
  因该厂原有构筑物荷载富余小,且工期要求紧,故袋除尘器、粗粉分离器等框架均采用钢结构设计,非标件采取边设计边施工;最后的连接部位利用停窑检修期间将其完成。
为确保整个系统的最佳工况,在设备安装及操作过程中,我们采取了以下措施:
  (1) 除尘器进出管道及进磨机热风管道均安装调节蝶阀;所有增设的管道与水平面夹角尽可能大于60°,以防止其中积聚煤粉;管道和除尘器壳体敷设保温层,并加强系统密封。
  (2) 在雨季和冬季或原煤水分较高时,操作时应适当提高磨内温度,固定好袋内的骨架,保证通气量,防止滤袋结露。运行中若发现除尘器进出口压差较大,说明滤袋挂灰严重,此时应缩短清灰周期(一般15 min~20 min一次),必要时可辅助手动清灰,但尽量不要采用抽袋清灰的方法。
  (3) 北方地区冬季寒冷,为防止压缩空气气路中冷凝水冻结而影响气缸工作,可采取增大气缸所用压缩空气压力、缩短清灰卸灰周期、气路管道敷设保温层和气缸旁路外放气等措施。
  (4) 做好常规维护保养。电磁阀、气缸每年清洗加油保养一次;气缸易损件(主要是密封圈)每年更换一次。这里需要指出的是:电磁阀故障95%出自机械配合间隙,只需动手调整一下其间隙,十几分钟即可修复。
  (5) 在安装集灰斗下端双层卸灰阀内阀板时,就将其与轴焊死,以防阀板脱落卡在阀道中造成煤粉积聚、自燃爆炸事故的发生。
  (6) 严格按安全规程操作。如出现除尘器出口、进口、灰斗温度倒置等异常现象,应立即停止排风机,严禁“反吹风清灰“(此时使用,会起助氧助燃作用)。同时关闭热风阀,停止磨机运转,待故障排除后,方可启动设备。
  此次改造共投资18万元,据测算除尘器每天至少回收煤粉6.5 t,全年运转率按80%计,年可回收煤粉近1900 t,每t煤成本75元,仅此一项年收益即达14.3万元,15个月即可收回全部投资。
  实践证明,该煤粉制备系统改造后,提高了系统产质量,并解决了因废气排放引起的污染问题。特别值得一提的是,该系统改造时选用的MDC型袋除尘器,运行4年来,微机控制系统从未出现过故障,一套滤袋至少使用2年;目测排放的烟气,夏季无黑度,冬季是白气(水汽),经上级环保部门多次监测,排放浓度均在100mg/m3以下,表明该除尘器先进、安全、可靠、实用,具有很高的经济效益、环境效益和社会效益。

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