朱豫才:水泥生产线的模型预测控制与运行优化
一直以来,数字化、工业互联网催生巨大的流程工业智能制造市场。流程工业包括石化、化工、发电、钢铁、水泥、玻璃、造纸、采矿等,是国民经济的基础,同时是经济体中耗能最大、污染最多的行业。在双碳目标形势下,流程工业产能过剩,从靠产能赚钱,变为靠质量和效率赚钱,环保压力巨大,面临很大挑战。
近日,浙江大学控制学院教授朱豫才以《水泥生产线的模型预测控制与运行优化》为主题进行精彩演讲,详细介绍了模型预测控制技术、水泥厂自动控制与优化方案等内容。
朱豫才表示,智能水泥厂应基于智能建模的模型预测控制和运行优化,模型预测控制与运行优化大有可为。在流程工业实现全面自动化生产,即智能制造,可以提高生产的安全性,节能1% - 5%,提高收益1% - 5%,减少污染物生成5% - 50%。
一、绪论:水泥厂自动控制与优化中的问题和挑战
朱豫才指出,水泥工业数字化转型及智能制造是一项迫切的任务,原因在于多数水泥生产线运行是远程手动,自动化及优化空间大。
水泥生产线运行中的干扰因素有生料成份变化和燃料成分波动;水泥装置自动化的困难分别是干扰幅度大,复杂多变量约束控制问题,使用PID控制困难以及建模困难。
基于以上问题,故提出基于智能建模的水泥厂先进控制与优化技术,同时介绍四条水泥生产线应用案例,包括窑线和磨机。
水泥工业的智能制造现状
动态模型的建立/维护,是实现每一层自动/闭环的关键。
二、模型预测控制技术简介
使用过程模型对被控变量进行预测,使用过程模型和优化算法计算控制变量控制动作。
模型预测控制系统硬件结构
模型预测控制技术关键技术是智能建模。系统辨识就是用测试数据建立系统数学模型的理论和方法,已有60多年历史。
基于智能建模的智能制造技术可以使建模效率提高3-10倍。多变量、闭环、自动系统辨识(建模)理论与技术可以实现“四个自动”。自动最优激励信号设计,多变量、闭环、自动测试,自动确定模型阶次,自动模型参数估计,自动模型检验,给出每个模型A, B, C, D评级。智能制造技术的用户包括,埃克森-美孚、霍尼韦尔、拜尔、巴斯夫等世界500强。
已开发基于智能建模关键技术
Tai-Ji MPC® 模型预测控制(MPC)技术是三个模块的整合,是闭环、自动在线辨识技术和控制器参数的自动整定技术以及高精度、低成本、国际领先的建模技术。
三、水泥生产线模型预测控制与优化系统
1、水泥窑线预测控制与优化
控制目标有四个,分别是:降低分解炉出口温度等温度波动,降低O2、CO、NOx波动,降低窑头负压、篦冷机压力、窑电流波动,降低f-CaO波动。
运行优化目标有四个,分别是:提高f-CaO均值并/或提高f-CaO合格率,提高窑头负压均值,优化O2,以优化燃烧,进料极大化,以提高产量。
2、水泥生料磨预测控制与优化
控制目标有两个,分别是降低各被控变量波动和保证生料细度。
运行优化目标: 是降低电耗并或者提高产量。
先进控制的两个作用是降低波动和卡边优化。
水泥生产线控制优化的运行改进与经济效益分别是:
(1)实现全面自动化,大大降低劳动强度,提高安全性
(2)降低温度, 压力, O2, NOx , f-CaO波动40~80%
(3)提高f-CaO合格率10~20%
(4)提高f-CaO均值20%
(5)增产1% ~ 3%
(6)节煤1% ~ 5%
(7)节电2% ~ 5%
(8)降低NOx生成10%
举例说明控制优化经济效益计算,假设某条水泥生产线日产5000吨,那么按照年耗煤成本2.1亿元,年耗电成本0.5亿元,年毛利2.2亿元计算,控制优化系统包括两个生料磨、回转窑和水泥磨,节煤2% 年经济效益420万元,节电2% 年经济效益100万元。得出结论,生产线总经济效益每年520万元。
四、四个应用案例及改进建议
案例一:山东泉兴水泥#3窑线预测控制,2018年投运,产能5000t/d
1、主要被控变量(CV)
分解炉出口温度
窑头负压
篦冷机一段压力
2、主要控制(操纵)变量(MV)
窑尾给煤量
窑头排风机频率
篦冷机转速
3、主要干扰变量(DV)
喂料量
山东泉兴水泥#3窑线预测控制,稳定运行
山东泉兴水泥#3窑线预测控制,最新f-CaO数据
案例二:山东泉兴水泥#3窑线预测控制,2018年投运,产能5000t/d
1、主要被控变量(CV)
分解炉出口温度
窑头负压
篦冷机一段压力
窑电流
f-CaO
2、主要控制(操纵)变量(MV)
窑尾给煤量
窑头排风机频率
篦冷机转速
某3台风机
分解炉出口温度设定值
窑电流设定值
山东平邑中联水泥厂#1窑线预测控制,手动控制与自动控制比较
案例三:陕西北元化工水泥厂#1窑线控制,2020-11投运,产能2500t/d
1、主要被控变量(CV)
分解炉出口温度
窑头负压
篦冷机一段压力
窑电流
2、主要控制(操纵)变量(MV)
窑尾给煤量
窑头排风机频率
篦冷机转速
北元化工水泥厂#1窑线预测控制,2020-11投运
陕西北元化工水泥厂#1窑线控制,2020-11投运
案例四: 新疆阿克苏青松建化水泥厂#1窑线预测控制,2021-03投运,产能2500t/d,项目范围:煤磨、生料磨、水泥磨、窑线
案例经济效益汇总
1. 山东泉兴水泥厂,5000t/d水泥线,2018年7月投运
实现分解炉温度、窑头负压、篦冷机一段压力自动控制
节煤15%,游离氧化钙合格率从80%升到99%
2. 山东某中联水泥厂,5000t/d水泥线, 2020年9月投运
实现窑线(分解炉、转窑、篦冷机)自动控制
节煤2.09%;节电2.76%;增加熟料产量1.36%
3. 陕西北元化工水泥厂,2500t/d水泥线,电石渣原料,2020年11月投运
实现窑线(分解炉、转窑、篦冷机)自动控制
节煤6.25%;节电2.07%
4. 新疆阿克苏某水泥厂,2500t/d水泥线,2021年3月投运
实现煤磨、生料磨、水泥磨和窑线(分解炉、转窑、篦冷机)自动控制
节煤2.68%;节电0.88%;水泥磨节电5.89%;水泥磨产量增加4.78%
改进建议:
1、稳定转窑内工况
增加控制(调节)变量:尾煤、窑速、高温风机、进料
2、增加在线分析手段
一是使用生/熟料成分分析仪和粒度分析仪,二是应用预测控制技术实现卡边优化,进一步节煤节电。
五、结论与展望
朱豫才指出,智能水泥厂是基于智能建模的模型预测控制和运行优化,经济效益的技术基础是显著降低关键参数的波动,>60%。
智能水泥厂要想获得典型效益,就要做到节煤2%,节电3%,增产1%,减少DCS人员50%。项目实施周期为2~4个月,半年内收回投资成本。
针对智能水泥厂建设,他提出三条改进建议,第一,使用烟气分析仪和窑内测温,以稳定窑内工况和优化燃烧。第二,控制器调节进料、高温风机、头煤、窑转速,增加控制和优化手段。第三,使用生/熟料成分分析仪和粒度分析仪,提高卡边优化精度。
此外,模型预测控制与运行优化大有可为。
编辑:邹舒尧
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