开流水泥磨磨内改选效果好
KBM开流水泥磨磨内设备改造原理及技改内容
该技术的原理是磨内设置选粉装置,通过选粉作用使合格的细粉顺利进入段仓,而粗粉又重新回到球仓,彻底解决了磨内过粉磨现象。它将高产磨、高细磨、筛分磨技术优化组合在一起,以KBM高效节能组合式选粉隔仓板、双层隔仓板、出料篦板、活化衬板、挡料圈代替原有的隔仓板、出料篦板及少部分衬板;以合理的球段级配代替原有级配方案,同时根据各厂磨机及物料情况、产品的质量要求,对磨机仓长、衬板布置进行综合的调整,以最大限度地提高粉磨效率。
KBM开路水泥磨磨内选粉装置与圈流水泥磨的比较
圈流水泥磨曾经被许多水泥厂用作节能降耗、扩大生产规模的有效途径;但水泥新标准实施后,圈流磨已不能满足新标准对高产量、高早强、高比表面积的严格要求,而开流磨磨内改造装备在水泥新标准实施中正大显身手。它们的区别在于:
1.从总投资上看,KBM磨内选粉装备仅为圈流粉磨30%~50%的投资。
2.从产量、质量效果看,如果保持细度不变,KBM磨内改造增产35%~60%,比表面积增加500~1000平方厘米/克,而圈流磨增产40%~60%,比表面积下降250~500平方厘米/克,如果细度下降2%,筛分磨增产30%~50%,而圈流磨增产25%~35%。
3.从电耗上看,KBM磨内改造磨不增加装机容量,水泥电耗下降8~13千瓦小时/吨水泥,而圈流磨增加选粉,风机、提升机、绞刀等电力拖动,电耗下降6~8千瓦小时。
4.日常维护及岗位工。KBM磨内改造,无需维护、无需新增岗位工,而圈流磨新增4~5台设备,维护麻烦,新增2~3位岗位工。
5.从成品质量看,KBM磨内改造可以提高比表面积,3~30微米含量高,球形率高,强度提高5兆帕以上;圈流磨颗粒分布较窄,微粉含量低,强度下降3~5兆帕。
6.土建投资及工期。筛分磨无需土建,工期短,仅需2~4天,圈流磨土建投资大,工期长需20~30天。
总之,KBM磨内选粉改造设备投资省、效果佳、工期短,很容易就能达到水泥新标准的要求,其优越性是圈流磨所不能实现的。黑龙江牡丹江水泥集团东宁水泥有限公司,使用KBM磨内选粉装备后产量提高了35%,细度下降了3%,早强增加了5兆帕,比表面积提高了550平方厘米/克。
KBM磨内改造装备的技术特点和突出效果
新标准实施后,KBM高效磨内选粉装备越来越受到广大用户的青睐,因为它对原工艺条件不作特别苛求,只对磨机内部结构进行改造和调整,比使用选粉机节省50%~70%的投资,其具体技术特点和效果如下:
1.产量提高35%~60%,电耗下降25%~40%,吨水泥电耗下降8~12千瓦小时。
2.改造工期短,一般为2~4天。只须在磨内改进行改造,不需增加任何附属设备和电力拖动。直径1.5米、直径1.83米、直径2.2米磨机改造只需2天,直径2.4米、直径2.6米、直径3.0米、直径3.2米磨机改造需3~4天就可完成,不耽误生产。
3.水泥强度提高5兆帕,比表面积增加500~1000平方厘米/克。对于满足我国水泥新标准与ISO国际标准接轨来说,使用本技术为企业增添了竞争力。
4.投资少,仅为使用选粉机闭路改造的30%~50%,4~6个月即可收回投资。如直径2.2×7.5米水泥磨改造费用8万元,改造后产量13吨/小时,每吨水泥电耗下降8千瓦小时,按80%运转率计算每年节约电费约28.75万元,投资回收期约为4个月。
5.由于产量的提高,研磨体及衬板的消耗下降25%以上。
6.改造部件采用多元耐磨优质合金锰钢,运行稳定,使用寿命是原来的2~3倍,运转率高。
7.使用本技术对粉磨复合水泥、粉煤灰水泥、矿渣水泥等更为有利,它具有提高水泥强度、多掺混合材的性能。对于粉磨站来说,可以充分利用当地资源,生产多品种水泥,增加水泥产量。
贵州省遵义市湄潭县水泥厂使用盐城市科宝公司KBM磨内改造技术与设备后,产量比原来提高40%以上,电耗由原来的45千瓦小时/吨水泥,下降为31千瓦小时,早强提高了6兆帕。
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