立磨系统三道锁风阀的改造
引言
某厂2500t/d水泥熟料生产线,生料磨是采用MLS3626型立磨,2009年1月投产运行。历经立磨外循环喷口环替代内循环喷口环和选粉机的改造,生料粉磨系统电耗在17~19kWh/t之间。该系统不仅生料粉磨电耗偏高,而且故障停机频繁,维修成本居高不下。
漏风是吨生料电耗居高不下的重要原因之一。我们结合立磨入口、出口、循环风机入口、循环风管等各部位温度、风量、气体成分,判断三道锁风阀是主要漏风点。除此之外,三道锁风阀还极易堵塞粘湿物料,喂料不稳,立磨振动大,系统故障率高。2020年3月,公司决定利用中修期间将三道锁风阀改造为密风喂料器。本文对此工作进行总结。
1 三道锁风阀使用中存在的问题
在原料的粉磨过程中,原料首先经过三道锁风阀进入磨腔。三道锁风阀必须长期承受物料直接冲刷,磨损消耗(增宽间隙)或冲击变形(阀板动作不灵活)都会导致锁风功能失效,造成大量空气漏入系统。大量空气的漏入,不仅增加风机负荷,也会影响系统的平稳运行,影响生料质量。改造前,生料80μm筛余18%~22%;200μm筛余在1.8%~2.4%之间。
更换下来的立磨三道锁风阀实物见图1。
图1更换下来的立磨三道锁风阀
2 改用的密封喂料器
2.1密封喂料器的结构与原理
密封喂料器(见图2)结构主要包括:料位称重仓、转子式喂料器、进口软连接、出料接口、称重传感器、机架、控制单元等部件,其空间密封性好。
图2密封喂料器及其结构
密封喂料器是近几年来研制开发的新型锁风喂料设备,该喂料器结构组成具有锁风效果优良、节能降耗效果明显、系统运行可靠等优点。
来自于皮带输送机的物料,通过下料溜槽进入料位称重仓,通过控制单元在称重仓内建立稳定的料位,并通过稳定的料位进行锁风。料位控制则通过称重传感器检测称重仓内料量多少,控制喂料器运转速度,将料位稳定在设定范围之内,既不会出现溢料,也不会造成空仓漏风。
控制单元可设定料位称重仓料位上下限,保证料位达至下限仓位时,密封喂料器停止运行,保证料封的锁风作用。物料高于下限时,又立即运行,保证物料的连续稳定供给。密封喂料器的转子喂料部分其转子为立式装配,物料以自由下落方式落入转子分格仓中,被旋转的转子带入磨中,转子喂料器内部设计有独特的整流防卡装置,避免物料进入转子后的卡料现象。密封喂料器还从磨机进风管处引入两股热风,可以起到烘干部分物料水分作用,确保来料顺畅不黏料,密封优良,高效运行。
2.2 改造前后相关技术指标参数对比
改造前后相关技术指标参数对比见表1。
表1改造前后相关技术指标参数对比
3 结束语
立磨系统换用密封喂料器后,系统漏风量大幅度减少,故障停机次数明显减少,不仅显著降低机械维修量及维修成本,还有效地确保系统的稳定运行。改造后立磨循环风机运行电流降低了8.4A,窑尾风机运行电流降低了7.9A,系统粉磨电耗节省近2.0kWh/t,每年可节电近300万kWh,经济效果显著。
编辑:孙蕾
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com